在鋼鐵企業(yè),壓縮空氣是必不可少的能源介質(zhì),而空氣壓縮機(jī)的運(yùn)行會消耗大量的電能。如何科學(xué)管理壓縮空氣系統(tǒng)、降低空壓機(jī)能耗,已成為各大鋼鐵廠能源系統(tǒng)技術(shù)人員研究的熱點(diǎn)問題之一。京唐公司共有5座空壓機(jī)站,分布于煉鐵、燒結(jié)等五個區(qū)域,由兩根并列的母管將27臺離心式空壓機(jī)聯(lián)通,形成全公司壓風(fēng)主管網(wǎng),各個站所的運(yùn)行數(shù)據(jù)均上傳于煉鋼空壓機(jī)站,依靠較完備的聲光報警系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了人員集中遠(yuǎn)程監(jiān)控功能。然而,由于所有空壓機(jī)都是獨(dú)立控制,空壓機(jī)啟停時機(jī)、運(yùn)行個數(shù)完全由職工根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗做出判斷,而且為保證生產(chǎn)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定,壓縮空氣都是按照過盈原則進(jìn)行供應(yīng)。當(dāng)運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)壓力過高時,需要到現(xiàn)場進(jìn)行操作,壓力調(diào)整的實(shí)時性、準(zhǔn)確性較差,造成一定程度的能源浪費(fèi)。
為降低空壓機(jī)的能源消耗,能環(huán)部先后組織實(shí)施了空壓機(jī)及干燥裝置遠(yuǎn)程控制改造、高壓需求用戶獨(dú)立供氣等多項措施,同時采取人為控制壓縮機(jī)間歇運(yùn)行以降低壓風(fēng)管網(wǎng)壓力,取得初步成效,但和行業(yè)先進(jìn)水平相比還有一定差距。
充分利用智慧能源的管理理念,持續(xù)深入實(shí)施技術(shù)改造是供氣專業(yè)人員追求的目標(biāo)。去年,在與先進(jìn)企業(yè)對標(biāo)過程中,該部技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)前有一種集中空壓機(jī)群智能管控系統(tǒng)能對空壓機(jī)站做到系統(tǒng)化、精細(xì)化、實(shí)時性、準(zhǔn)確性集中智能管控。供氣高級工程師趙劉強(qiáng)帶領(lǐng)團(tuán)隊深入研究國內(nèi)外空壓機(jī)智能控制系統(tǒng),為京唐公司的系統(tǒng)改造探尋依據(jù)。通過調(diào)研,他們欣喜地發(fā)現(xiàn)所對標(biāo)的企業(yè)應(yīng)用的系統(tǒng)能夠讀取所有空壓機(jī)的參數(shù),通過構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)對空壓機(jī)的遠(yuǎn)程啟停、負(fù)荷調(diào)整等所有操作,同時實(shí)時監(jiān)測用戶端的壓縮空氣壓力,自動匹配壓縮機(jī)運(yùn)行模式,平衡和優(yōu)化每臺空氣壓縮機(jī)的產(chǎn)量。由此,能夠?qū)S區(qū)所有空壓機(jī)的運(yùn)行進(jìn)行實(shí)時、自動化控制,可以有效降低壓風(fēng)的消耗,達(dá)到節(jié)能的效果,最重要的是完全可以應(yīng)用于京唐公司空壓機(jī)系統(tǒng)的改造。
團(tuán)隊成員就像得到了法寶一樣,立即聯(lián)系廠家制定實(shí)施計劃。同時,綜合工藝、電氣、機(jī)械、質(zhì)量各方面知識,不斷完善空壓機(jī)智能集中管控系統(tǒng)技術(shù)方案,全力推進(jìn)智能化改造項目的實(shí)施。然而,整個過程并沒有想象的那么順利。由于集中管控系統(tǒng)涉及到全部27臺空壓機(jī)改造,生產(chǎn)、施工交叉頻率高,作業(yè)難度大。為了避免生產(chǎn)對施工進(jìn)度的影響,避免實(shí)際生產(chǎn)的各種異常影響項目的實(shí)施進(jìn)度,趙劉強(qiáng)創(chuàng)新施工方法,準(zhǔn)確把控項目實(shí)施的關(guān)鍵點(diǎn),采用安裝一臺、調(diào)試一臺,集群聯(lián)調(diào)施工策略,減少空壓機(jī)操作,盡可能地縮短施工時間。
在系統(tǒng)聯(lián)調(diào)階段,由于這套先進(jìn)控制系統(tǒng)要求實(shí)時控制空壓機(jī)參數(shù),控制頻度在1秒以內(nèi),但是目前能源網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)在數(shù)據(jù)傳輸延時、傳輸帶寬上,都不能滿足系統(tǒng)控制的高要求。為了解決這一問題,團(tuán)隊重新優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)通信方案,系統(tǒng)整合一、二期能源網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng),重新鋪設(shè)光纖,建立了新的獨(dú)立通信網(wǎng)絡(luò),使系統(tǒng)控制頻度提升至毫秒級,系統(tǒng)控制效果大幅提升。
網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)占用了大量時間,為了搶回新建網(wǎng)絡(luò)所耽誤的工期,趙劉強(qiáng)帶領(lǐng)大家日夜趕工。因外方專家嚴(yán)格執(zhí)行每周五天、8小時工作制,為了盡早進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)調(diào),他全程陪同外方專家,利用中午用餐期間討論調(diào)試過程中遇到的各種問題。最終外方專家被趙劉強(qiáng)團(tuán)隊盡職盡責(zé)、不辭勞苦的精神所感動,答應(yīng)每周多工作一天,這樣為系統(tǒng)聯(lián)調(diào)工作搶回了時間。最終在計劃要求的時限內(nèi)順利完成了項目施工,并且調(diào)試一次成功。
通過系統(tǒng)優(yōu)化改造,京唐公司空壓機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了智能管控,能夠根據(jù)用戶需求量來自動組織生產(chǎn)。通過安裝在用戶側(cè)壓力傳感器實(shí)時掌握用戶側(cè)壓力水平,調(diào)節(jié)壓縮空氣產(chǎn)量,以最小產(chǎn)量保證每個用戶壓力穩(wěn)定,解決了壓縮空氣生產(chǎn)與使用脫節(jié)的問題。同時,實(shí)現(xiàn)了廠區(qū)管網(wǎng)系統(tǒng)的集中管控,通過讀取每個空壓站和用戶側(cè)壓力數(shù)據(jù),并依據(jù)此壓力數(shù)據(jù)按照就近生產(chǎn)原則調(diào)節(jié)各空壓機(jī)站壓縮空氣產(chǎn)量,使用戶壓力穩(wěn)定保持在最佳水平,避免遠(yuǎn)距離輸送。項目完成后預(yù)計全年降低電耗1300多萬千瓦·時,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用600余萬元。