本報訊(記者吳兆軍 通訊員宋彬)近期以來,河鋼邯鋼煉鐵部一手抓抗擊疫情,一手抓生產(chǎn)經(jīng)營,尤其在動能管理上,該部制訂了節(jié)能降耗措施,并制訂考核制度確保措施嚴(yán)格落實,取得了明顯效果。2月份,該部動能消耗費用比公司目標(biāo)降低了4.15元/噸鐵。
強(qiáng)化動能消耗管理。該部以專業(yè)科室理論計算為根據(jù),結(jié)合各車間實際生產(chǎn)消耗情況,科學(xué)合理分配消耗指標(biāo),并建立動能消耗定額管理體系。該部實施動能消耗動態(tài)管理,通過能源網(wǎng)系統(tǒng)監(jiān)控各車間動能消耗變化趨勢,發(fā)現(xiàn)異常及時采取措施處理,使動能消耗處于可控狀態(tài)。該部落實動能消耗考核機(jī)制,完善動能相關(guān)考核制度,獎金與動能消耗及成本完成情況直接掛鉤,強(qiáng)化節(jié)能降耗意識。
節(jié)約用電降低能耗。環(huán)保除塵是高爐工序主要耗電設(shè)備,是實現(xiàn)節(jié)電的主要攻關(guān)方向,優(yōu)化除塵運(yùn)行方式是降低電能消耗的有效手段。該部優(yōu)化各高爐兩臺除塵設(shè)施的運(yùn)行方式,出鐵場出鐵時除相關(guān)的煙氣捕集點閥門全開外,其它閥門全部關(guān)閉,利用變頻調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,在能夠滿足爐前環(huán)境需求的情況下盡可能降低電機(jī)負(fù)荷。同時,該部繼續(xù)優(yōu)化煤粉制粉設(shè)備,避峰就谷生產(chǎn),降低用電成本。3臺中速磨在谷段全部運(yùn)行,料倉料位在早晨8時達(dá)到上限,檢修、日常工藝停機(jī)放在峰段。
降低煤氣、氮氣、蒸汽消耗。該部要求各高爐嚴(yán)格控制熱風(fēng)爐廢氣溫度,根據(jù)高爐實際運(yùn)行情況,合理配燒高熱值煤氣,實現(xiàn)熱風(fēng)爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,并優(yōu)化熱風(fēng)爐燒爐工藝,實現(xiàn)均壓煤氣全部回收,降低煤氣消耗。同時,該部在保證氣密箱運(yùn)行安全的前提下,控制氣密箱氮氣消耗量,優(yōu)化三燒車間脫硫脫硝系統(tǒng)操作,降低熱點發(fā)生,減少氮氣使用量。在節(jié)約蒸汽方面,各高爐嚴(yán)格控制冷風(fēng)加濕蒸汽用量,降低蒸汽使用成本,加強(qiáng)蒸汽使用管理,杜絕蒸汽“跑冒滴漏”等浪費現(xiàn)象。
《中國冶金報》(2020年03月24日 06版六版)