為踐行綠色發(fā)展理念,持續(xù)改善空氣質量,推動冶金石灰行業(yè)高質量發(fā)展,鞍鋼股份鲅魚圈分公司煉鋼部實施了回轉窯氮氧化物減排整治項目——白灰4號回轉窯低氮燒嘴升級改造工程。工程投產以來運行狀況良好,窯尾煙氣氮氧化物含量小時均值達到《遼寧省鎂質耐火材料工業(yè)污染物排放標準》要求。
煉鋼部現有4座回轉窯,于2008年建設投產,無論生產工藝,還是環(huán)保設施都居于國內同行業(yè)領先水平,煙氣排放指標也達到了國家各個時期的標準要求。然而,近年來,國家環(huán)保指標要求不斷提高,特別是國家確定了新的超低排放指標,遼寧省出臺了鎂質耐火材料工業(yè)污染物排放標準。為適應新形勢和新要求,今年3月份,煉鋼部決定實施回轉窯氮氧化物減排整治項目,并確立了當年改造當年見效的目標。
為降低窯尾氮氧化物排放,煉鋼部管理人員和技術人員先后考察了窯尾脫硝裝置,但由于其高昂的設備投資、較高的運行成本和設備較大占地面積,不適用煉鋼部回轉窯。該部技術人員從氮氧化物生成機理著手研究,與某燒嘴廠家共同設計開發(fā)出一套適用于大型冶金石灰回轉窯的專用燒嘴,并啟動了回轉窯低氮燒嘴升級改造工程。該專用燒嘴能有效化解氮氧化物生成的因素,延長煅燒區(qū)域、降低煅燒區(qū)溫度、提高窯尾溫度,使氮氧化物排放量大幅度降低,推動煉鋼部回轉窯率先跨入合格排放行列。同時,該專用燒嘴可使噸白灰煤氣能耗降低11.8%,實現“節(jié)能、減排”雙重功效,具有較高的應用價值和推廣價值。
據了解,該部其他3座回轉窯低氮燒嘴升級改造工程正在推進中,將于今年11月底投運。