合金在煉鋼成本中占有較大比例,降低合金成本對煉鋼成本控制具有明顯促進(jìn)作用。為了進(jìn)一步提高合金收得率,萍安鋼鐵安源煉鋼廠開展轉(zhuǎn)爐合金攻關(guān),10月份合金收得率達(dá)到92.12%,在1-9月的平均基礎(chǔ)上提高了2%,共計節(jié)約成本85.7萬元。
影響合金收得率的因素主要是轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)和脫氧合金化控制。萍安鋼鐵安源煉鋼廠多舉措降低合金消耗。一是調(diào)整熱平衡,根據(jù)鐵水成分和溫度,安排好廢鋼鐵構(gòu)成,保證基礎(chǔ)熱量,減少后吹。二是留渣操作,倒渣濺渣,濺渣后不倒渣,通過增加留渣量,在前期以渣化渣,加快成渣速度,推行好高槍化渣操作路線,達(dá)到較好的去P效果。三是終點(diǎn)控制,倒?fàn)tC≥0.06%,一倒溫度控制在1610℃左右,補(bǔ)吹時間原則上不大于25秒。每班至少取兩次爐前樣,跟蹤終點(diǎn)情況。四是優(yōu)化脫氧合金化工藝,在出鋼前加入一定量脫氧材料對鋼水進(jìn)行脫氧,減少合金損耗。最后是減少廢品,避免成分出格回爐、判廢;根據(jù)中間包溫度情況,控制好出鋼溫度,避免低溫回爐。
得益于多管齊下,加大獎懲力度,進(jìn)一步提高員工的積極性,該廠合金收得率取得明顯進(jìn)步。(王賢禹)