2022年,寶武集團中南股份煉鋼廠組織開展成分窄帶化降低合金成本攻關,1-10月,鋼筋、板坯成分窄帶化命中率同比2021年提升40%以上,窄帶化合金降本達1950萬元,成效顯著。
一煉鋼作業(yè)區(qū)通過先算再干、干了再算,分析出成分窄帶化命中率的提高,不僅可以提高鋼水的質量,減少因成分的偏差帶來的鑄坯內部組織波動,還可以降低合金成本,預計一年下來可降本上千萬元。為進一步提高冶煉控制能力,該作業(yè)區(qū)一是根據合金元素熔點不同的特點,計算精準測溫取樣時間,確保成分精準;二是優(yōu)化氬氣攪拌與送電過程的檔位配合,以及送電時間與合金加入時機的配合,減少合金被燒損或氧化,提高鋼樣的準確性;三是細化配合金量的計算,由原來兩步配合金改為三步配合金,提高配合金的精準性,同時每班加強對稱量系統(tǒng)的點檢與跟蹤,發(fā)現稱量不夠精準及時處理,確保稱量精準。在大家不斷追求極致煉鋼的努力下,方坯成分窄帶化命中率提高43%,板坯成分窄帶化命中率提高49%,1-10月合金降本累計1213萬元。
二煉鋼作業(yè)區(qū)制定螺紋鋼Mn、V內控命中區(qū)間降低合金消耗激勵方案,開展班組競賽,依托煉鋼廠金牌爐長競賽機制,你追我趕,人人爭先創(chuàng)優(yōu),爭做降本增效的排頭兵。同時,不斷加強現場合金精益管理,在原10kg袋裝的釩氮合金基礎上引進2kg每袋小包裝釩氮合金進行微調,控制裝入量準確性,每斗過稱,鐵水入爐用天車校核兌入量,出鋼結合鋼包車稱重計算釩氮合金加入量,出鋼過程先加入4包10kg/袋裝釩氮合金,出完鋼后根據鋼包車稱重加入2kg/袋裝釩氮合金進行微調,做到合金成分精準控制。轉爐冶煉稱量合金時合理使用2個合金倉,1個合金倉以鋼種標準Mn成分內控下線配加,另一個合金倉稱量100kg硅錳合金備用,并力爭以低成本合金替代高成本合金。每月將Mn、V成分內控命中率加入轉爐嘉獎指標,每月達標實施積分嘉獎。二煉鋼通過精打細算過“緊日子”,螺紋鋼成分窄帶化命中率提升46%,合金降本737萬元。(黃寶華 梁森泉 謝樂明)