經過近9個月的艱苦奮戰(zhàn),萍安鋼鐵安源煉鐵廠2×90m2燒結機煙氣超低排放改造工程在通煙氣試運行后,已進入消缺期。11月15日,該公司集中力量進行整體消缺、單機調試,為盡快投入試運行創(chuàng)造條件。
萍安鋼鐵安源煉鐵廠2×90m2燒結機煙氣超低排放改造工程投資概算10470萬元,項目采用石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)+冷凝系統(tǒng)+中溫SCR脫硝系統(tǒng)+布袋除塵器系統(tǒng)超凈處理工藝,按兩機一塔布置,其副產物為干態(tài)混合物,主要成分為硫酸鈣、亞硫酸鈣、氫氧化鈣,可全部應用于土地回填和水泥、建材制磚等行業(yè),具有高除塵率、不產生廢水等特點。
該技改項目于2020年2月26日開工,當時正值疫期,為了確保工程順利投建,該公司在做好疫情防控工作的同時,做好開工報備工作,主動幫助施工方解決吃、住、行等實際困難,積極有序推進環(huán)保技改項目開工建設,努力降低疫情對工程進度帶來的影響,確保項目早建成、早見效。此后,該工程又經受了雨季、高溫天氣的考驗,該公司項目部配合施工單位克服重重困難,趕進度、趕工期,脫硫系統(tǒng)于9月25日通煙氣試運行,比計劃工期提前85天。9月29日轉入原鎂法脫硫系統(tǒng)生產,新建系統(tǒng)開始進行消缺。
除2×90m2燒結機煙氣超低排放改造工程外,安源煉鐵廠180m2燒結機煙氣超低排放改造工程也在緊鑼密鼓進行,截至目前項目總體已完成73%,進度比計劃提前,將于2020年12月份接口。該項目投資概算10241萬元,遵循“一步到位”和“達標排放”的原則,采用國內外技術最成熟、脫硫效率高、系統(tǒng)運行穩(wěn)定且易于操作、副產物能充分利用的DSC燒結煙氣干式超凈工藝,脫硝采用中低溫SCR脫硝工藝,實行全煙氣脫硫脫硝除塵。
為不斷提高環(huán)保水平,全面減少排放,提升萍鄉(xiāng)市環(huán)境品質,打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn),萍安鋼鐵于2016-2019年共計投資約10億元,進行環(huán)保提標改造。通過近幾年環(huán)保改造,各項環(huán)保指標逐年大幅進步,部分指標達到了京津冀及周邊地區(qū)2+26城市鋼鐵行業(yè)排放標準限值要求。2020年,萍安鋼鐵又投資約3.5億元進行環(huán)保技改,完成90m2、180m2燒結脫硫超低排放改造、安源煉鐵4號高爐新建除塵工程等重大環(huán)保改造及其他噪聲治理、環(huán)境綠化項目。其中90m2、180m2燒結脫硫超低排放工程正式投用后,安源生產區(qū)燒結機煙氣排放值將達到國家生態(tài)環(huán)境部要求的超低排放標準,標志著該公司環(huán)保層級從單一脫硫提升到同步脫硫脫硝,比國家要求2025年底重點區(qū)域京津冀及周邊地區(qū)、長三角區(qū)域、汾渭平原鋼鐵企業(yè)燒結實現(xiàn)超低排放的目標提前5年,為萍鄉(xiāng)市“三年大變樣”圓滿收官、“五年新跨越”持續(xù)推進貢獻力量。(彭云桃 鄒永紅)