本報訊 5月中旬,經(jīng)過5個月的安全順行,中國寶武馬鋼煉鐵總廠燒結(jié)機帶冷風(fēng)機智能化節(jié)電改造成效顯著,實際節(jié)電率達30%以上,年可節(jié)電總量為2146000千瓦時以上,按單價0.6元/千瓦時計算,年可節(jié)電費用超128萬元。
該廠1號燒結(jié)機和2號燒結(jié)機的帶冷風(fēng)機承擔(dān)燒結(jié)傳送帶降溫的主要功能,電機額定功率分別為560千瓦時和450千瓦時。冷風(fēng)機因為早年設(shè)計原因,溫度檢測只能通過人工操作,增加風(fēng)機或者減少風(fēng)機調(diào)節(jié)風(fēng)量,存在無法精確調(diào)節(jié)溫度造成電量浪費、電機使用壽命降低、電網(wǎng)沖擊大、電能和人力資源浪費等問題。為解決這一問題,該廠成立了技術(shù)攻關(guān)小組。該小組經(jīng)過梳理、總結(jié)、分析、論證等環(huán)節(jié),制訂了技術(shù)改造方案。
該項目在高壓配電室安裝節(jié)電器和智能裝置、在帶冷風(fēng)機風(fēng)道的入口與出口安裝測溫裝置,通過檢測風(fēng)道的平均溫度,反饋給節(jié)電器的控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)對溫度進行計算,最后對節(jié)電器的功率模塊進行實時調(diào)節(jié),輸出相應(yīng)的頻率和功率,從而達到最佳節(jié)電效果。
該項目把帶冷風(fēng)機的啟動方式由硬啟動變?yōu)檐泦?,并增加控制器。帶冷風(fēng)機在運行過程中,可以根據(jù)工藝設(shè)定的燒結(jié)礦控制溫度進行自我調(diào)節(jié),根據(jù)反饋的參數(shù)值,控制器自動計算出電機需要的轉(zhuǎn)速,指令下達至功率模塊自動調(diào)節(jié),無須人工干預(yù)即可保證工況安全運行,從而達到無人值守的智能控制要求,大大降低了帶冷風(fēng)機的能耗。
該廠燒結(jié)工序通過智能化節(jié)電器控制帶冷風(fēng)機的新節(jié)能技術(shù),改變了燒結(jié)礦冷卻溫度的工作控制方式,實現(xiàn)了燒結(jié)機冷卻工藝負荷的智能控制,與國內(nèi)其他燒結(jié)機帶冷風(fēng)機相比,電量消耗量明顯降低,且能滿足燒結(jié)冷卻工藝需求,在行業(yè)中具有廣泛的推廣應(yīng)用價值。 (程軍)
《中國冶金報》(2022年5月26日 08版八版)