本報(bào)訊 10月19日,在安鋼綜利公司冷固球團(tuán)車間主控室,筆者從監(jiān)控畫面看到一片火熱的生產(chǎn)景象:剛剛完成檢修的生產(chǎn)線上,密密麻麻的黑亮小球在振動篩上“奔跑”,篩除粉末,淘汰次品,合格的冷固球團(tuán)均勻地鋪滿皮帶,堆積成一堆黑亮反光的球團(tuán)小山,等待運(yùn)走用于轉(zhuǎn)爐煉鋼造渣劑使用。
“經(jīng)過對重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行升級改造和技術(shù)改造后,電爐除塵灰消耗能力大幅提高,冷固球團(tuán)產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)多日班組產(chǎn)量超過50噸,處理能力同比提升100%,徹底解決了電爐除塵灰固廢的處理難題?!痹摴纠涔糖驁F(tuán)車間負(fù)責(zé)人向筆者介紹。
隨著該公司高效化生產(chǎn)節(jié)奏逐漸加快,產(chǎn)生的電爐除塵灰規(guī)模不斷擴(kuò)大,如在廠區(qū)內(nèi)大量存放,既擠占了廠區(qū)緊缺的物料存儲空間,又增加了物料自燃發(fā)熱等不安全因素,并且其含有的可循環(huán)利用元素和有害元素均無法得到妥善處置,將造成極大的資源浪費(fèi)。針對制約球團(tuán)產(chǎn)量、質(zhì)量的關(guān)鍵部位及重要設(shè)備,該公司經(jīng)過認(rèn)真研究,制訂了冷固球團(tuán)產(chǎn)線產(chǎn)量提升改造方案。
在保障鋼鐵主體生產(chǎn)的前提下,該公司緊盯生產(chǎn)效益最大化,倒排工期搶時(shí)間,僅用20余天時(shí)間,迅速完成了系統(tǒng)檢修改造,并實(shí)現(xiàn)了均衡、穩(wěn)定、有序生產(chǎn),保障了生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)有序運(yùn)行。 (常江 谷振坤)
《中國冶金報(bào)》(2022年11月24日 08版八版)