本報(bào)訊 (通訊員 左蜜琳 彭國雄)8月份,漣鋼發(fā)電3.675億千瓦時(shí),實(shí)現(xiàn)發(fā)電增效1202.31萬元,月度自發(fā)電量創(chuàng)造新紀(jì)錄,其中日自發(fā)電量8次刷新紀(jì)錄。
以能源極限回收,促進(jìn)能源極致利用。為補(bǔ)齊煤氣缺口,漣鋼持續(xù)挑戰(zhàn)能源極致回收利用極限,通過對(duì)煉鋼系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐煤氣的回收門檻值、回收時(shí)間和回收熱量開展定向攻關(guān),主動(dòng)對(duì)接余熱蒸汽資源,深入蒸汽源協(xié)助提高蒸汽回收量,協(xié)助整治蒸汽跑冒滴漏。8月份,該公司每爐鋼提高煤氣回收時(shí)間66秒~75秒,噸鋼回收量較以往增加5.78立方米,轉(zhuǎn)爐煤氣發(fā)電、燒結(jié)余熱發(fā)電量超目標(biāo)16.27萬千瓦時(shí)。
高效低耗“排兵布陣”,提升低碳發(fā)電的增長(zhǎng)空間。以超高溫超臨界、超高溫亞臨界煤氣發(fā)電機(jī)組和燃機(jī)為主,漣鋼全力打造最強(qiáng)低碳發(fā)電方陣,科學(xué)平衡煤氣資源,充分挖掘高效低耗發(fā)電潛力;同時(shí),通過優(yōu)化燒結(jié)生產(chǎn)工藝,合理調(diào)整燒結(jié)料重,實(shí)現(xiàn)高效平衡燒結(jié)礦余熱,煙氣余熱資源得到最大化回收利用。8月份,該公司每千瓦時(shí)發(fā)電能耗較7月降低12.4克標(biāo)準(zhǔn)煤。
加強(qiáng)管理創(chuàng)新,優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行工藝。在煤氣管網(wǎng)壓力波動(dòng)的影響下,漣鋼150MW超高溫亞臨界發(fā)電機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定性差,時(shí)常出現(xiàn)機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷減半的狀況。為破解這一難題,該公司將鍋爐燃燒器內(nèi)摻燒的三種煤氣量折算成標(biāo)準(zhǔn)煤,并實(shí)時(shí)監(jiān)控、調(diào)整主蒸汽壓力、溫度變化率等關(guān)鍵參數(shù),有效保證機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。目前,150MW機(jī)組日均發(fā)電負(fù)荷率由99.59%穩(wěn)定提升至103.46%以上,每千瓦時(shí)發(fā)電能耗較去年同比下降3.75克標(biāo)準(zhǔn)煤,每年可減少排放二氧化碳94.2萬噸、節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤39萬噸、增加發(fā)電量5015.52萬千瓦時(shí),有效降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本,為漣鋼節(jié)能增效做出較大貢獻(xiàn)。
面對(duì)行業(yè)的嚴(yán)峻形勢(shì),漣鋼以經(jīng)濟(jì)效益為中心,千方百計(jì)開源節(jié)流、“止血堵漏”、降本增效。在降低電耗方面,通過攻關(guān)團(tuán)隊(duì)摸索試驗(yàn),150MW超高溫亞臨界發(fā)電機(jī)組的給水泵調(diào)節(jié)閥減少前后壓差0.6MPa,每月可節(jié)電3.6萬千瓦時(shí);同時(shí),利用自動(dòng)調(diào)節(jié)減少主給水壓力與鍋爐汽包壓力的壓差,避免給水泵變頻器無用功,有效降低用電消耗。在用水方面,該公司從分析除氧器的溫度及含氧量等方面入手,制訂技術(shù)改進(jìn)方案,成功攻克發(fā)電機(jī)組補(bǔ)水率高、設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定等問題,脫鹽水補(bǔ)水率由2.7%下降至1.65%,每年可節(jié)約脫鹽水生產(chǎn)費(fèi)用26.4萬元。
《中國冶金報(bào)》(2024年09月19日 03版三版)