“移形換位”化腐朽為神奇
5#連鑄機(jī)引錠桿原操作箱在二冷室,因二冷室環(huán)境潮濕,操作箱按鈕、線路、電器元件等容易受潮,出現(xiàn)短路、接觸不良現(xiàn)象,影響正常開(kāi)澆。另外,送引錠時(shí)需要兩人配合操作,一人點(diǎn)動(dòng)按鈕一人觀察指揮,浪費(fèi)人力,而且作業(yè)過(guò)程容易出現(xiàn)失誤。針對(duì)這一問(wèn)題,該單位技術(shù)人員將控制各鑄流送引錠的電機(jī)信號(hào)引入PLC控制柜,通過(guò)輸入模塊與中間包操作箱相連,由中間包操作箱接通點(diǎn)動(dòng)按鈕盒,引適當(dāng)長(zhǎng)度信號(hào)線到各鑄流結(jié)晶器入口。改造后,使用效果良好,有效提高作業(yè)效率,延長(zhǎng)操作箱按鈕、線路、電器元件壽命,年可創(chuàng)效8萬(wàn)元。
化整為零,突破問(wèn)題難點(diǎn)
近期,該單位通過(guò)對(duì)推鋼機(jī)拖纜鋼絲繩“化整為零”的創(chuàng)新改造,實(shí)現(xiàn)了“小單元”檢修,“大系統(tǒng)”穩(wěn)定的效果。推鋼機(jī)在來(lái)回移動(dòng)過(guò)程中,電纜依靠拖纜鋼絲繩與高溫鋼坯保持一定距離,避免電纜受損。原拖纜鋼絲繩是整根固定于拖纜小車,一旦鋼絲繩斷裂或者其它缺陷,需要整根更換,費(fèi)時(shí)費(fèi)力且影響生產(chǎn)。針對(duì)這一問(wèn)題,維修人員將拖纜鋼絲繩等距裁剪,與每個(gè)拖纜小車分段連接,實(shí)現(xiàn)單獨(dú)更換,不影響生產(chǎn)操作。改造后,效果良好,年可節(jié)省費(fèi)用約17萬(wàn)元。
“瘦身”開(kāi)澆,攻克關(guān)鍵瓶頸
該單位采用特制鋼結(jié)構(gòu)勾頭替代傳統(tǒng)引錠帽,一方面可有效避免送引錠時(shí)因引錠帽過(guò)“胖”造成結(jié)晶器對(duì)中不良,避免外力對(duì)結(jié)晶器內(nèi)壁鍍層造成損傷;另一方面可減少送入結(jié)晶器的引錠長(zhǎng)度,為開(kāi)澆冷料的足量放入提供足夠空間,提高開(kāi)澆時(shí)鋼水在結(jié)晶器內(nèi)的冷凝速率,使連鑄不擺槽開(kāi)澆成功率達(dá)到70%,同時(shí)減輕了員工工作量,減少了引錠帽、擺槽使用量及鋼水損耗,提高了結(jié)晶器銅管通鋼量,每年可節(jié)省成本40余萬(wàn)元。
工藝創(chuàng)新,剛性提升指標(biāo)
該單位以連鑄為中心,轉(zhuǎn)爐為基礎(chǔ),通過(guò)工藝攻關(guān)、技術(shù)改造等方式穩(wěn)定工序環(huán)節(jié)。通過(guò)開(kāi)展中包壽命攻關(guān)活動(dòng),使中包平均壽命較5月份提高20小時(shí),降低了煤氣消耗,減少了換包頻次,提高了連鑄連澆爐數(shù),月可創(chuàng)效約20萬(wàn)元。轉(zhuǎn)爐實(shí)施底吹大流量工藝優(yōu)化及大氧壓冶煉工藝,實(shí)行留渣操作、不倒?fàn)t出鋼,對(duì)轉(zhuǎn)爐套磚及鋼包水口滑板同步擴(kuò)徑,多措并舉,縮短工序時(shí)間,挖掘內(nèi)部效益。1至5月份,石灰消耗較年目標(biāo)降低3.8千克/噸,煤氣回收較去年增加4立方米/噸,噸鋼創(chuàng)效2.89元/噸,降本約1500萬(wàn)元。(李小軍 雷瑩瑩)