“從采購(gòu)、煉焦、煉鐵,到煉鋼、軋鋼,各工序有沒有形成優(yōu)勢(shì)疊加?2019年鐵成本行業(yè)累計(jì)排名第三,鋼后工序制造成本能不能躋身行業(yè)前列?”2019年12月,長(zhǎng)鋼公司第二十一屆二次職代會(huì)對(duì)2020年工作提出了“鋼后工序制造成本鞏固鐵成本優(yōu)勢(shì),鋼軋工序成本排名達(dá)到行業(yè)平均以上水平”的目標(biāo)。日前,上半年鋼協(xié)行業(yè)排名出爐,長(zhǎng)鋼公司鋼軋工序成本雙雙位列行業(yè)第八。
成本優(yōu)勢(shì),是一個(gè)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。為獲得這一優(yōu)勢(shì),近年來,長(zhǎng)鋼公司在創(chuàng)新變革上深耕細(xì)做,創(chuàng)造性地推行鐵前“三個(gè)一體化”管控模式,直接將鐵成本“送”入行業(yè)先進(jìn)行列。2018年以來,“三個(gè)一體化”不斷走深,基礎(chǔ)管理日益夯實(shí),鐵成本優(yōu)勢(shì)持續(xù)保持,在行業(yè)對(duì)比中頗具先進(jìn)性。一步一重天,永遠(yuǎn)在路上。由此激蕩的新思考,在該公司領(lǐng)導(dǎo)層頭腦中不斷延伸;由此引發(fā)的新探索,在該公司各工序漸次落地、開花結(jié)果。
承上啟下 做好中堅(jiān)
今年上半年,新冠肺炎疫情突如其來,困難也突如其來。煉鋼廠將總體要求和目標(biāo)任務(wù)貫穿到每天的工作中,掛圖作戰(zhàn),深耕細(xì)作,拼出了亮眼成績(jī):低合金鋼坯制造成本行業(yè)排名第八,較上年前進(jìn)四位;6月份,鋼鐵料消耗實(shí)現(xiàn)1037.95千克/噸,同比降低4.72千克/噸,創(chuàng)今年以來最好水平;截至6月底,“一罐到底”綜合比例累計(jì)64.39%,超計(jì)劃4.39%;轉(zhuǎn)爐作業(yè)率為90.73%,同比提高13.53%。
圍繞月度能源指標(biāo)任務(wù),積極開展電、氮?dú)夂娃D(zhuǎn)爐煤氣等能源使用的課題攻關(guān)。嚴(yán)格用電管控,實(shí)施變頻改造,降低電耗。優(yōu)化工藝操作,降低氮?dú)庀?。做好煤氣回收系統(tǒng)各自區(qū)域內(nèi)設(shè)備、分析及檢測(cè)設(shè)施日常檢查和維護(hù),保證煤氣回收管道完好,嚴(yán)格執(zhí)行轉(zhuǎn)爐降罩操作,提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收率。上半年,電耗同比降低5.55度,氮?dú)庀耐冉档?.45立方米/噸。
嚴(yán)格執(zhí)行“列車時(shí)刻表”模式,縮短冶煉周期;強(qiáng)化合金在線烘烤;科學(xué)使用焦粒補(bǔ)熱;強(qiáng)化生產(chǎn)組織,繼續(xù)推行“零”冷料模式;嚴(yán)控高溫鋼,推行低溫快注等措施,實(shí)現(xiàn)了鐵耗的有效降低。
“一罐到底”攻關(guān),提高鐵水直兌比例。全面統(tǒng)籌推進(jìn),將“一罐到底”比例作為月度掛牌督戰(zhàn)項(xiàng)目的一項(xiàng)重要考核指標(biāo)。動(dòng)態(tài)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展,持續(xù)改進(jìn)完善功能,努力實(shí)現(xiàn)溫度換效益、效率換效益。
強(qiáng)化廢鋼質(zhì)量管控,降低鋼鐵料消耗。為穩(wěn)定廢鋼質(zhì)量,煉鋼廠持續(xù)擴(kuò)大廢鋼直供廠家比例,廢鋼直供廠家比例已達(dá)70%以上。以質(zhì)定價(jià),以質(zhì)取勝,在廢鋼定價(jià)采購(gòu)環(huán)節(jié),每單廢鋼采購(gòu)都要參照上一單廢鋼的收得率等指標(biāo)來綜合定價(jià)。每月對(duì)各廢鋼供戶進(jìn)行排名,對(duì)收得率低且連續(xù)三次排名靠后的廠家拉入黑名單。上半年,廢鋼收得率最高達(dá)90.64%,為降低鋼鐵料消耗打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
錙銖必較 突破瓶頸
圍繞公司下達(dá)的降本增效目標(biāo),軋鋼廠組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人和作業(yè)長(zhǎng)召開降本增效專題會(huì)議。圍繞降低軋鋼工序成本,提高成材率指標(biāo)為主線,針對(duì)軋鋼工序成本中涉及的鋼坯消耗、煤氣消耗、壓縮空氣、水、電指標(biāo),以及備材消耗指標(biāo)進(jìn)行職責(zé)劃分,將千斤重?fù)?dān)分解落實(shí)到每名職工、每個(gè)崗位。
III級(jí)螺紋鋼制造成本行業(yè)排名第八,較上年前進(jìn)七位;軋鋼機(jī)時(shí)產(chǎn)量128.98噸/小時(shí),四個(gè)月在集團(tuán)鋼鐵板塊小指標(biāo)競(jìng)賽活動(dòng)中獲評(píng)A類;軋鋼工序能耗同比降低2.22kgce/t;棒線壓縮空氣消耗降至51.33立方米/噸,比去年平均水平降低19.01立方米/噸,創(chuàng)歷史最好水平;軋鋼綜合成材率達(dá)到100.16%。
通過大力開展技術(shù)攻關(guān)降低坯料消耗。棒線作業(yè)區(qū)以降低高棒生產(chǎn)線非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間、降低熱軋廢為抓手,重點(diǎn)開展加熱工藝調(diào)整、優(yōu)化軋制參數(shù)、設(shè)備技術(shù)改造等項(xiàng)目攻關(guān);棒材作業(yè)區(qū)以提高成材率、定尺率等關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提升為攻關(guān)方向,提高熱送熱裝、鋼坯定重穩(wěn)定,降低過程切損。同時(shí),重點(diǎn)對(duì)高棒、棒材生產(chǎn)線螺紋鋼負(fù)差下探及負(fù)差穩(wěn)定進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。其中,Φ12、Φ14毫米螺紋小規(guī)格坯耗實(shí)現(xiàn)降本增效271萬元。
加大能源管控力度,壓縮空氣降耗明顯。制定棒線壓縮空氣降低20立方米/噸的攻堅(jiān)目標(biāo),4、5月開展專項(xiàng)攻關(guān)。對(duì)全廠192個(gè)用氣點(diǎn)重新摸排、核定,針對(duì)性地整治跑冒滴漏,在滿足生產(chǎn)的前提下,降低壓力,減少消耗;同時(shí)對(duì)單通換向閥氣源進(jìn)行改進(jìn),5月份創(chuàng)歷史最好水平。
圍繞提高成材率指標(biāo),該廠針對(duì)各產(chǎn)線生產(chǎn)的品種、規(guī)格精準(zhǔn)控制鋼坯的定重范圍,做到上下工序有序銜接。
不滿是向上的車輪,目標(biāo)是前行的動(dòng)力。工序優(yōu)勢(shì)向內(nèi)不斷鞏固保持,向外與各工序協(xié)同,形成系統(tǒng)優(yōu)勢(shì),為長(zhǎng)鋼公司降本工作增添助力。