3月11日,河鋼集團(tuán)張宣科技金屬制品公司鍍鋅線作業(yè)區(qū)一片繁忙景象?!皠倓傁戮€的這批Φ3.2mm普鋅產(chǎn)品上鋅量指標(biāo)非常穩(wěn)定,自加裝引線軸裝置后,Φ3.0mm及以上大規(guī)格普鋅鍍鋅絲上鋅量均能控制在40-45g/m2范圍,穩(wěn)定率大幅提升,每噸材可降低金屬鋅費(fèi)用6元?!痹撟鳂I(yè)區(qū)技術(shù)主管馬越對(duì)近期上鋅量控制成效非常滿意。
今年以來(lái),該公司緊扣降成本、降費(fèi)用核心工作開展攻堅(jiān)行動(dòng),眼睛向內(nèi)嚴(yán)把“節(jié)流”關(guān),圍繞鍍鋅線產(chǎn)線8類大比重費(fèi)用問(wèn)題和成本統(tǒng)籌管控難題開展“8+1”降本降費(fèi)攻關(guān)賽,最大限度實(shí)現(xiàn)內(nèi)控成本費(fèi)用最低。
馬越作為上鋅量控制攻關(guān)組的牽頭人積極迎接挑戰(zhàn),帶領(lǐng)攻關(guān)組成員先后實(shí)施了鋅液回流技改、抹拭壓塊精度調(diào)整等多項(xiàng)攻關(guān),鋅耗成本持續(xù)降低。近期,馬越的攻關(guān)方向又有了新目標(biāo),“微訂單、多規(guī)格的同步生產(chǎn)組織模式,導(dǎo)致Φ3.0mm及以上大規(guī)格普鋅鍍鋅絲的鋅層偏厚、成本增加,其產(chǎn)量則占據(jù)了普鋅產(chǎn)品的25%以上。”馬越同攻關(guān)組成員立刻行動(dòng)起來(lái)。
鍍鋅是鍍鋅絲生產(chǎn)的關(guān)鍵工序,也是成本控制的重要環(huán)節(jié),生產(chǎn)過(guò)程中,所有規(guī)格鋼絲需通過(guò)鋅鍋上方的同一個(gè)引線軸引導(dǎo)進(jìn)入鋅鍋內(nèi),浸入時(shí)間越長(zhǎng)鋅層越厚,反之浸入時(shí)間越短鋅層越薄。“大規(guī)格普鋅鍍鋅絲鋅層偏厚的原因在于浸入鋅鍋時(shí)間長(zhǎng),我們可以想辦法使其浸入時(shí)間短于小規(guī)格普鋅和高鋅產(chǎn)品?!表樦@一思路,馬越?jīng)Q定在原引線軸之后針對(duì)Φ3.0mm及以上大規(guī)格普鋅鍍鋅絲增設(shè)一組引線軸裝置。瞄準(zhǔn)與原引線軸的距離、安裝高度、調(diào)整角度等細(xì)節(jié)點(diǎn),他們通過(guò)一遍遍測(cè)算鋅層厚度和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)來(lái)確定最佳運(yùn)線時(shí)長(zhǎng),進(jìn)而找到了引線軸最佳安裝位置。
“如今,Φ3.0mm及以上大規(guī)格普鋅鍍鋅絲上鋅量已完美控制在40-45g/m2范圍內(nèi),穩(wěn)定率提升了30%以上,達(dá)到行業(yè)先進(jìn)控制水平?!瘪R越開心地說(shuō)。(董佳倩)