今年以來(lái),龍鋼公司能源檢計(jì)量中心緊盯“國(guó)內(nèi)一流、行業(yè)領(lǐng)先”總目標(biāo),按照“提指標(biāo)、破瓶頸、解難題”經(jīng)營(yíng)管理要求,以“保生產(chǎn)順行、提能源指標(biāo)、降設(shè)備成本”為抓手,號(hào)召全員參與“我為企業(yè)降本增效獻(xiàn)一計(jì)、出一策、干一事”活動(dòng),推動(dòng)降本增效各項(xiàng)工作有效落實(shí)。
線路改造,提升工作效率。
近期,該單位技術(shù)人員針對(duì)氣體報(bào)警器檢定裝置中兩線制和三線制控制器只能單一使用的局限性進(jìn)行技術(shù)改造,通過(guò)對(duì)控制器內(nèi)部線路及兩線制、三線制氣體報(bào)警器工作原理的研究,在控制器內(nèi)部模塊間實(shí)施線路改造,增加相應(yīng)功能,使單一的控制器同時(shí)具備兩線制、三線制報(bào)警器的控制功能。此次改造將原有4通道的控制器擴(kuò)展至8通道,使每次檢定的測(cè)量設(shè)備數(shù)量增加了一倍,提高了工作效率。
集思廣益,實(shí)現(xiàn)拇指型安全閥校驗(yàn)。
該單位校驗(yàn)員在對(duì)“拇指型”安全閥進(jìn)行校驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)沒(méi)有與其相匹配的底座,造成安全閥無(wú)法正常校驗(yàn)。針對(duì)這一情況,技術(shù)人員對(duì)“拇指型”安全閥螺母尺寸進(jìn)行了測(cè)量,將規(guī)格要求及尺寸數(shù)據(jù)報(bào)至機(jī)修技術(shù)人員,通過(guò)車床加工、打磨、焊接,最終做出與安全閥絲口匹配的底座。經(jīng)測(cè)試密封性良好,滿足TSG ZF001-2019《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》技術(shù)要求。此舉,不僅為公司節(jié)約了備件采購(gòu)費(fèi)用近3萬(wàn)元,而且提高了安全閥校驗(yàn)的工作效率,實(shí)現(xiàn)了拇指型安全閥在公司內(nèi)部校驗(yàn),為生產(chǎn)安全順行提供了有力保障。
搭接梁改造,優(yōu)化處理保計(jì)量順行。
公司12#汽車衡肩負(fù)著全公司購(gòu)進(jìn)、銷售、內(nèi)轉(zhuǎn)物料的計(jì)量重任,因使用頻繁,近期出現(xiàn)承重搭接梁斷裂的故障。該單位技術(shù)人員結(jié)合12#汽車衡設(shè)備現(xiàn)狀和計(jì)量檢斤要求,通過(guò)資料查詢、多人探討分析,決定對(duì)現(xiàn)有汽車衡稱重搭接梁進(jìn)行加固改造,同時(shí)增加彈簧板拉筋,使秤臺(tái)承重受力增大。此舉不僅解決了單節(jié)秤臺(tái)超噸位計(jì)量導(dǎo)致的設(shè)備安全隱患、提高了設(shè)備的穩(wěn)定性和計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,而且為公司節(jié)約汽車衡秤臺(tái)設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用10萬(wàn)余元。
作者:張歡 趙忠峰