本報訊 6月28日,河鋼舞鋼傳來消息,一軋鋼4300毫米精軋機從2月份開展的鋼錠軋制攻關(guān)項目獲得突破性進展,成功解決常規(guī)鋼錠無法在自動軋機上自動軋制的問題。
通過此次攻關(guān),該公司實現(xiàn)了140毫米以上成品規(guī)格所有鋼錠在新軋機自動化軋制,且可實現(xiàn)45噸錠型軋制182毫米厚鋼板的T1級探傷,鋼錠成材內(nèi)在質(zhì)量也獲得大幅提高。該項目通過提升鋼板質(zhì)量、加快軋制節(jié)奏,初步估計年可創(chuàng)造經(jīng)濟價值不低于3000萬元。
鋼錠成材鋼板是河鋼舞鋼核心效益品種。但由于受4200毫米老軋機軋制力限制,鋼錠成材探傷合格率和性能合格率一直不穩(wěn)定,難以滿足市場的需求。自該公司4300毫米新軋機建成投產(chǎn)以來,普通坯料及大厚度坯料軋制實現(xiàn)10毫米以上厚度極限規(guī)格全覆蓋。但在軋制大鋼錠時,受限于鋼錠帽口張開撞擊軋機導(dǎo)衛(wèi)、手動軋制狀態(tài)下無平衡保護對軋機壓下絲杠的沖擊風(fēng)險,鋼錠軋制只能試軋部分錠型,且存在潛在工藝風(fēng)險和設(shè)備隱患,制約了鋼錠成材生產(chǎn)。
為了攻克這一難題,河鋼舞鋼一軋鋼成立了技術(shù)攻關(guān)小組,針對4300毫米精軋機自動化控制系統(tǒng)優(yōu)化,反復(fù)研究調(diào)試和攻關(guān),以保障軋機安全為前提,保證軋制鋼錠時冒口端不進鋼,開展自動化控制系統(tǒng)優(yōu)化攻關(guān),并成功突破了常規(guī)鋼錠在4300毫米自動軋制的瓶頸。該小組自主完成了精軋機自動擺輥縫程序的編寫,實現(xiàn)了人工輸入目標(biāo)值的自動擺輥縫控制和自動軋制平衡力的控制,極大減輕了對絲杠的沖擊。對比手動調(diào)整輥縫,自動擺輥縫控制大大縮短了輥縫設(shè)定時間,加快了軋制節(jié)奏;同時自動擺輥縫調(diào)節(jié)更加精準(zhǔn)和穩(wěn)定,避免了人為干擾及各種間隙對目標(biāo)輥縫值的影響,還能夠在二級自動控制程序出現(xiàn)問題時完成軋制,包括坯成材鋼板,減少損失。 (董潔 魏伯超)
《中國冶金報》(2020年07月10日 01版一版)