“正在加熱的是厚 76.5mm 低碳鋼SPHC,進(jìn)入加熱爐板坯加速點(diǎn)已經(jīng)修改為‘4’,注意密切觀察出鋼溫度有無變化?!?月4日上午,河鋼邯鋼連鑄連軋廠熱軋產(chǎn)線主控室里,軋鋼車間主任、工藝降本攻關(guān)小組組長黃志鎮(zhèn),正在現(xiàn)場組織小組成員測試優(yōu)化后的板坯加速點(diǎn),結(jié)果顯示出鋼溫度完全符合軋制需求。
“我們通過優(yōu)化加熱控制程序,縮短了板坯加熱時(shí)間,不僅提高了低碳鋼生產(chǎn)效率,而且降低了燃耗。”黃志鎮(zhèn)高興地說。
該廠加熱爐初始設(shè)計(jì)工藝流程為板坯進(jìn)爐之后,緩慢勻速經(jīng)過加熱段,以保證板坯達(dá)到軋制溫度及受熱均勻。當(dāng)板坯尾部到達(dá)加熱爐爐內(nèi)35m處的加速點(diǎn)時(shí),輥道開始加速將板坯傳送至爐尾,進(jìn)入軋機(jī)進(jìn)行軋制?!安煌摲N板坯所需的軋制溫度不同,可以通過縮短板坯在加熱爐的加熱時(shí)間,提高軋制節(jié)奏,降低工序能耗?!痹搹S工藝降本攻關(guān)小組成員通過認(rèn)真分析討論,把壓縮板坯加熱時(shí)長作為主要攻關(guān)方向之一。
在攻關(guān)過程中,該攻關(guān)小組借鑒傳統(tǒng)熱連軋加熱爐工藝流程特點(diǎn),結(jié)合CSP產(chǎn)線生產(chǎn)實(shí)際,迅速找到了突破口。低碳鋼占到連鑄連軋廠產(chǎn)量80%以上,在以往生產(chǎn)中,所有低碳鋼軋制溫度都設(shè)定為1020℃左右,導(dǎo)致部分軋制溫度較低牌號鋼種過度加熱,增加了能耗成本。
該攻關(guān)小組運(yùn)用數(shù)據(jù)計(jì)算、模擬試驗(yàn)等手段,研究確定了不同牌號低碳鋼所需的軋制溫度,明確其所需的加熱時(shí)長,并通過優(yōu)化加熱爐控制程序,確定了4個(gè)不同的加速點(diǎn):1號對應(yīng)35m、2號對應(yīng)28m、3號對應(yīng) 12m、4號對應(yīng)0m。此外,為固化操作標(biāo)準(zhǔn),攻關(guān)小組還制定了《加熱爐板坯加速點(diǎn)選取方案》,在對不同牌號、不同寬度、不同規(guī)格的低碳鋼板坯進(jìn)行加熱時(shí),操作人員可以選取與之相應(yīng)的加速點(diǎn),從而大大縮短了板坯加熱時(shí)長。6月份,連鑄連軋廠燃耗降至14.62kgce/t,較攻關(guān)前降低0.33 kgce/t,創(chuàng)歷史最好水平。