“我們要勇于創(chuàng)新,向創(chuàng)新要效益,讓創(chuàng)新提高生產力,提升我們的管理水平?!鳖I導的講話擲地有聲。員工小任心里默默嘀咕:創(chuàng)新哪有那么容易,我這技術能力不高,知識儲備不夠,工作經驗又少,創(chuàng)新這玩意兒離我太遠太遠了。
與小任有同感的人應該不在少數,大家都覺得創(chuàng)新應該是技術、科研的事情,我們做好本職崗位工作就好了。其實不然,今天帶大家走進陜鋼漢鋼煉鋼廠設備科電氣主管鄧秀勇,來看看他是怎樣在日常工作中創(chuàng)新的。
安轉轉爐爐殼紅外在線測溫系統(tǒng)保安全運行
為了對轉爐在冶煉過程爐體各部位的溫度進行實時監(jiān)控,提高轉爐冶煉過程的安全系數,杜絕轉爐因長時間工作內部耐火材料逐漸侵蝕、脫落,鋼板直接暴露在高溫環(huán)境中軟化甚至熔蝕,進而導致爐底、爐殼燒穿引起漏爐惡性事故的發(fā)生。他積極與同行業(yè)鋼廠交流溝通,參照其他鋼廠的成功經驗,在1#、2#轉爐爐前各安裝一套由專用熱像儀、電腦及配套的軟件、通訊電纜構成的紅外熱像監(jiān)控系統(tǒng),對轉爐爐殼進行全天候的非接觸式測溫。轉爐每隔30分鐘倒一次鋼水,當倒鋼水時爐底轉到上面,紅外熱像儀即可快速的檢測爐底的溫度,爐底正常溫度為450℃以下。當轉爐出現溫度異常,監(jiān)控后臺會及時發(fā)現溫度異常區(qū)域,觸發(fā)報警,且軟件后臺會錄制事發(fā)過程中的視屏文件,方便后期查找調用。紅外熱像監(jiān)控提高了轉爐冶煉過程的安全系數,為分廠的安全生產保駕護航。
更換三相智能變頻電源降低電耗看得見
原煉鋼廠轉爐120噸干法除塵系統(tǒng)采用的是北京博謙工程技術有限公司單相可控硅調壓電源,運行效果良好,但耗電量較大。為了在滿足粉塵排放達標的基礎上節(jié)省電耗,他主張將單相電源更換為公司后期自主研發(fā)的三相智能能變頻電源,此電源能夠針對轉爐冶煉工藝的變化而迅速響應,具有良好的節(jié)電效果。由于該電源除塵效率高,更換一臺三相變頻電源,可將三四電場的單相高壓電源參數設定至原來的50%,大幅度減小了電耗,綜合節(jié)電效率達30%左右,全年系統(tǒng)節(jié)電約89.6萬元。
過跨車取代汽車內轉提升鋼坯熱裝率
之前煉鋼鋼坯轉運主要靠汽車內部轉運,分廠車輛運輸費用居高不下,也影響鋼坯熱裝率。為了降成本、提指標,鄧秀勇建議在煉鋼出坯跨和軋鋼原料跨增加兩臺50噸過跨車,既滿足鋼軋生產需求,又取代了汽車內部轉運,一箭雙雕,鋼坯熱裝率由之前的64.6%提升至目前的80.06%,每年可節(jié)約成本216萬元。鄧秀勇想的事都很小,但小事積少成多,既給生產運營節(jié)省了成本,同時也控制好了工序流程。這就是我在他身上看到的創(chuàng)新,在生產現場最實用的創(chuàng)新。
鄧秀勇參加工作已有25年,從最開始的日常設備點檢維修,到電工工長的分工布陣,從龍鋼老廠到漢鋼煉鋼,以前的年輕小伙現在變成了大家熟悉的鄧工,親切隨和,又執(zhí)拗果斷。在他身上你能感受到老一代煉鋼人的氣質,吃苦耐勞,敢想、敢說、敢干。我時常在思考新一代和老一代員工的差別,有思想沒有行動力不會有成果,先想后干不如敢想敢干。新一代的青年更應該主動擔當,用心發(fā)現,身邊處處是榜樣!