方大炭素石墨化廠用小點(diǎn)子解決大問題
今年以來,方大炭素石墨化廠積極開展小改小革活動(dòng),讓生產(chǎn)一線的員工充分發(fā)揚(yáng)主人翁精神,開動(dòng)腦筋深挖潛力,為生產(chǎn)經(jīng)營獻(xiàn)智獻(xiàn)策,讓降本的涓涓細(xì)流匯成增效的盈盈河水,形成了創(chuàng)新創(chuàng)效的良好氛圍。
該廠始終堅(jiān)持勇于創(chuàng)新、敢于突破的理念,以保安全、促生產(chǎn)、降成本、提質(zhì)量、增效益為目的,在全廠持續(xù)開展小改小革活動(dòng),讓出自員工手中的小發(fā)明、小創(chuàng)造不斷運(yùn)用于生產(chǎn)作業(yè)中,助力企業(yè)生產(chǎn)。
由于原料的特殊性,該廠天車及配料部設(shè)備易造成天車輪踏面磨損等問題,如果要對故障的車輪進(jìn)行拆解組裝,需聯(lián)系壓型廠利用拆卸咀型的壓機(jī)來進(jìn)行拆卸和壓制,極不方便。為此,該廠三車間展開技術(shù)攻關(guān),自制輪組壓裝模具,以解決這一難題。這套壓制模具使用后天車輪、齒套、軸承裝配速度快、省力、裝配精度高,有效縮短了檢修時(shí)間。無獨(dú)有偶,該廠一車間創(chuàng)新思維,采納員工建議,對內(nèi)串石墨化爐頭尾氧化電極進(jìn)行修復(fù)利用,避免了氧化電極只能拆除更換的檢修模式,維修方便且不影響生產(chǎn),還降低了導(dǎo)電電極使用量,節(jié)約了維修費(fèi)用,保證了設(shè)備的正常運(yùn)行。
(侯秀萍)