本報訊(記者楊凱 通訊員江蘊)近日,在新鋼機制公司第三十次QC質(zhì)量攻關(guān)成果發(fā)表大會上,中厚板檢修車間中板爐區(qū)QC小組(質(zhì)量控制小組)發(fā)表的攻關(guān)課題《探索減少橫升臺車板坯溜鋼新方法》榮獲一等獎。
由于該公司煉鋼廠鋼一區(qū)1號板坯連鑄機與中厚板廠中板線二次切割生產(chǎn)線(簡稱二切線)基準(zhǔn)面標(biāo)差達(dá)7.5米,橫升臺車接鋼操作困難,極易造成溜鋼故障。該公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年二切線平均每月發(fā)生溜鋼故障3次,每次故障處理時間可達(dá)24小時,對生產(chǎn)活動的正常運行造成了嚴(yán)重影響。
為此,該QC小組憑借豐富的檢修經(jīng)驗,通過實地考察與測算,制訂了將輥道改裝復(fù)合軸承的方法,徹底解決了溜鋼故障問題。此外,改造后的橫升臺車簡化了操作步驟,年創(chuàng)效可達(dá)100萬元。
《中國冶金報》(2021年5月12日 08版八版)