本報(bào)記者 李巍 通訊員 劉煒
2023年新年伊始,河鋼集團(tuán)張宣科技機(jī)電公司在高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率做好產(chǎn)線設(shè)備設(shè)施運(yùn)維保障服務(wù)工作的基礎(chǔ)上,以技術(shù)升級(jí)、優(yōu)化創(chuàng)新為著力點(diǎn),圍繞設(shè)備效率提升、節(jié)能降耗、功能使用等方面持續(xù)展開攻關(guān),全力推動(dòng)客戶、產(chǎn)品“兩個(gè)結(jié)構(gòu)”優(yōu)化以及“降成本、提售價(jià)”等重點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)新突破。截至1月底,該公司累計(jì)完成各類技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等項(xiàng)目5項(xiàng),創(chuàng)效金額達(dá)到14余萬元。
技術(shù)創(chuàng)新提升關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量
“陳工,這次提升機(jī)U型接近開關(guān)優(yōu)化技術(shù)效果非常好,不僅系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,而且工作效率也較之前提升了10%,真是太棒了!”1月16日9時(shí),在張宣科技能源公司主控室內(nèi),機(jī)電公司電氣主管負(fù)責(zé)人李強(qiáng)激動(dòng)地跟電控二工程部自控二組副組長(zhǎng)陳東宏反饋說。
提升機(jī)U型接近開關(guān)是干熄焦系統(tǒng)控制提升機(jī)加減速、定位的關(guān)鍵電氣檢測(cè)元件。近期,設(shè)備運(yùn)維保障服務(wù)人員在對(duì)該區(qū)域巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn):由于原設(shè)計(jì)存在缺陷,干熄焦提升機(jī)在作業(yè)時(shí),限位接近開關(guān)時(shí)常出現(xiàn)檢測(cè)不準(zhǔn)、信號(hào)缺失等問題,如果不及時(shí)處理,一旦發(fā)生故障便會(huì)給其他區(qū)域的能源介質(zhì)保障供應(yīng)帶來影響。
針對(duì)這一問題,陳東宏主動(dòng)出擊,迅速組織骨干技術(shù)人員成立攻關(guān)小組進(jìn)行攻關(guān)。大家利用網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái),通過與先進(jìn)企業(yè)類似系統(tǒng)進(jìn)行參照,并結(jié)合干熄焦檢測(cè)實(shí)際參數(shù)進(jìn)行研究分析,最終決定通過對(duì)限位接近開關(guān)進(jìn)行優(yōu)化改造來徹底解決信號(hào)檢測(cè)不準(zhǔn)、缺失等故障問題。
攻關(guān)中,技術(shù)人員一方面將U型接近開關(guān)控制改為機(jī)下PLC控制,實(shí)現(xiàn)電纜路由固定,從而杜絕電源斷路和信號(hào)中斷故障的發(fā)生;另一方面在限位和配電室之間增加端子箱控制,將所有待機(jī)位前減速、待機(jī)位、離著床、吊鉤打開限位的電源和信號(hào)引入端子箱,便于排查故障、提升檢修效率。同時(shí),他們還將減速由單限位控制改為雙限位控制,實(shí)現(xiàn)檢測(cè)信號(hào)“雙保險(xiǎn)”,減小對(duì)變頻器的沖擊。
改造完成后,不但從根本上解決了限位接近開關(guān)信號(hào)檢測(cè)不準(zhǔn)、缺失等問題,而且提升了作業(yè)效率。同時(shí),技術(shù)人員還結(jié)合外部企業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),積極培訓(xùn)運(yùn)維保障服務(wù)人員,提高他們的專業(yè)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量,為高質(zhì)量完成各項(xiàng)任務(wù)提供了有力保障。
優(yōu)化改造助力產(chǎn)線提質(zhì)增效
1月30日,在張宣科技特材鍛壓工序的作業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),機(jī)電公司機(jī)械四工程部機(jī)械設(shè)備主管李偉看著操作車夾持著鍛壓好的產(chǎn)品平穩(wěn)地送到加熱爐時(shí),喜悅之情溢于言表,然而一個(gè)星期以前他的心情截然相反。
“周工,不知道是什么原因,鍛壓工序的操作車在運(yùn)行作業(yè)時(shí)常傳出異響聲,麻煩您過來處理一下。”1月23日7時(shí)30分,在機(jī)電公司機(jī)械四工程部技術(shù)組辦公室內(nèi),剛剛換好工裝準(zhǔn)備參加工程部早調(diào)會(huì)的李偉接到了特材鍛壓工序崗位人員的求助電話。接到電話后,李偉迅速帶領(lǐng)技術(shù)人員郎志強(qiáng)趕往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)檢查確認(rèn),他們發(fā)現(xiàn)是操作車聯(lián)軸器的配合間隙出現(xiàn)了異常。為保證產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)奏不受影響,憑借著多年的工作經(jīng)驗(yàn),兩人利用產(chǎn)線的定修時(shí)機(jī),迅速處理操作車聯(lián)軸器的配合間隙問題。
這件事情也引起了李偉和郎志強(qiáng)的高度警覺。作為特材鍛壓工序中的重要生產(chǎn)裝備,操作車走行傳動(dòng)采用的是齒式聯(lián)軸器。在生產(chǎn)過程中,由于其前后移動(dòng)頻繁且作業(yè)環(huán)震動(dòng)較大,聯(lián)軸器的配合間隙極易造成齒形磨損等問題。如果處理不當(dāng),不僅傳動(dòng)不平穩(wěn),且容易造成減速器斷軸、打齒等機(jī)械故障,同時(shí)還會(huì)對(duì)產(chǎn)線降本增效形成制約?!拔覀兡懿荒芙o聯(lián)軸器換一種連接方式,消除這些不穩(wěn)定因素呢?”李偉突然提出了一個(gè)大膽的想法。于是,李偉和郎志強(qiáng)立刻行動(dòng)起來。他們一方面找來該工序的設(shè)計(jì)圖紙和裝備資料,研究分析裝備機(jī)動(dòng)原理和機(jī)械機(jī)構(gòu);另一方面深入現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察,結(jié)合作業(yè)環(huán)境、功能運(yùn)用等,優(yōu)化改造方案和細(xì)節(jié)。最終,他們決定將操作車行走系統(tǒng)的齒式聯(lián)軸器改為彈性套柱銷聯(lián)軸器,從而解決聯(lián)軸器運(yùn)行異常這一問題。
改造中,他們將彈性套柱聯(lián)軸器一端套有彈性套的柱銷,裝在兩個(gè)半聯(lián)軸器凸緣緣孔,使兩個(gè)半聯(lián)軸器緊密相連,并利用柱銷組在鎖緊時(shí)產(chǎn)生在接觸面的摩擦力矩,依托壓縮橡膠彈性套來傳遞轉(zhuǎn)矩;同時(shí)結(jié)合產(chǎn)線運(yùn)行所需,他們利用對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)學(xué)到的先進(jìn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn),調(diào)整優(yōu)化彈性套柱聯(lián)軸器的彈性部位,以實(shí)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行效率最大化。改造完成后,操作車的工作效率提升了8%。
《中國(guó)冶金報(bào)》(2023年2月8日 08版八版)