6月10日,由中冶寶鋼承建的梅鋼制酸裝置新增3套尾氣處理工程提前3個多月竣工,其中2套處理系統(tǒng)投產(chǎn)運(yùn)行。新增尾氣處理系統(tǒng)采用先進(jìn)的鈉法脫硫工藝,尾氣經(jīng)吸收塔洗滌吸收后再經(jīng)電除霧器處理,二氧化硫排放量由原每立方約400毫克降至當(dāng)前每立方米10毫克內(nèi),實現(xiàn)了超低排放和凈化空氣的目標(biāo),進(jìn)一步助力梅鋼和南京市打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。
梅鋼煤精區(qū)域原有3套制酸裝置用于處理焦?fàn)t煤氣真空碳酸鉀脫硫工藝產(chǎn)生的酸性氣體,結(jié)合打造低碳化、綠色化鋼廠新目標(biāo),此次新增3套先進(jìn)的尾氣處理裝置。該項目于去年年底開工,計劃300天完成,第二分公司以專業(yè)施工能力,僅用160余天高效完成3套裝置土建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),185噸鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)框架及85噸不銹鋼管道制作安裝,3套脫硫塔承酸池、6套電鋪除霧器、6套變頻風(fēng)機(jī)、15臺離心泵和配套電儀設(shè)施安裝等。該項目屬于在線技改,施工環(huán)境涉及有毒有害介質(zhì),施工人員落實對應(yīng)防范措施;針對管道連接高精度要求,質(zhì)量員跟蹤檢驗復(fù)核;針對脫硫塔承酸池玻璃管易碎特征,采用墻板鉆孔穿絲方式進(jìn)行組裝,保護(hù)玻璃管不受擠壓,以雙臺吊加手拉葫蘆進(jìn)行調(diào)節(jié),安全高效完成了承酸池更換。
施工過程發(fā)現(xiàn)多處設(shè)計圖紙與實際不吻合,施工人員溝通設(shè)計方反復(fù)測繪、更改設(shè)計;同時克服因疫情影響材料供應(yīng)不上、物料到貨增加消毒工作等問題,順利提前竣工。第一套尾氣處理系統(tǒng)于5月27日試投產(chǎn),運(yùn)行兩周效果明顯;目前第二套系統(tǒng)投產(chǎn),第三套系統(tǒng)計劃月底前投產(chǎn)。(陳興梅)