本報訊 今年初以來,新余鋼鐵集團公司卷板廠修訂并建立了一系列管理制度,通過整合技術(shù)人員力量,加強設(shè)備事故管理,不斷降低設(shè)備事故率和故障率,有效提高了設(shè)備的運行效率。
針對今年降本創(chuàng)效實現(xiàn)噸鋼12元的目標,該廠在做好疫情防控工作的同時,進一步明確工作總體思路,把全體技術(shù)人員思想統(tǒng)一到全面完成績效考核指標上。該廠一方面由之前的區(qū)域化管理改為專業(yè)化管理,將該部技術(shù)人員分為機械、電氣、流體及工輔4個組,通過分組增加技術(shù)人員設(shè)備管轄范圍及工作內(nèi)容,盤活全廠設(shè)備管理工作;另一方面要求熱軋線、酸軋線、連退線3條線技術(shù)人員相互交流、交叉學習,熱軋線檢修時,負責酸軋和連退的技術(shù)人員調(diào)配至熱軋線進行支援,做到分工不分家,真正實現(xiàn)“1+1大于2”,提高設(shè)備安全運行水平。
圍繞設(shè)備事故管理,該廠加大了對小故障和檢修時間命中率的考核力度,做到千斤重擔眾人挑、人人肩上有指標,給每位技術(shù)人員劃分“責任田”,在完成各自所管轄設(shè)備的成本消耗指標和設(shè)備運轉(zhuǎn)率的基礎(chǔ)上,掛鉤全廠設(shè)備運行率及各項成本消耗指標,形成全廠一盤棋、人人關(guān)心、個個重視的良好氛圍。
工作中,該廠還加大查漏治漏力度,對液壓潤滑系統(tǒng)的跑、冒、滴、漏嚴防死守,對管路與密封定期排查與更換。在全廠職工的共同努力下,該廠3月份油耗比2月份節(jié)約52桶,噸鋼節(jié)省0.6元。同時,該廠還通過對計劃日修與定修的常態(tài)化管理,使檢修延時大幅減少,檢修項目的數(shù)量、質(zhì)量、完成率、命中率均得到有效改善。 (雷芙蓉)
《中國冶金報》(2020年04月23日 06版六版)