“同工況下,汽輪機真空度提高5Kpa,單耗降低4t/萬Kwh,預計年可增發(fā)電量實現(xiàn)500萬Kwh。”河鋼集團張宣科技1#2#干熄焦發(fā)電系統(tǒng)大修完成投入運行一個月后,設備能源部電氣設備負責人曹志彥望著眼前呈現(xiàn)出的亮眼數(shù)據(jù),不禁露出欣慰的神情。
張宣科技設備能源部結(jié)合綠色低碳轉(zhuǎn)型實際,始終堅持“以效益為中心,一切成本皆可降,一切成本都要降”的原則,以問題為導向,千方百計練內(nèi)功、挖潛力、保生產(chǎn)。
“李哥,您看,機組動力油系統(tǒng)冷卻水閥門幾乎全開,可油溫卻在50度以上,冷卻效果表現(xiàn)不佳?!痹O備包保負責人曹文翰翻看以往運行記錄,憑借多年的業(yè)務經(jīng)驗,他敏銳地捕捉到了問題點。
汽輪機動力油系統(tǒng)是供給調(diào)節(jié)和保護裝置穩(wěn)定充足的壓力油,使機組正常工作。倘若油溫達不到標準,油壓隨之降低,不但冷卻效果變差,還會影響機組的經(jīng)濟運行,嚴重時甚至發(fā)生非正常停機事故。
“根據(jù)現(xiàn)象顯現(xiàn),應該是冷油器內(nèi)部銅管堵塞造成的,可要想換新又是一筆不小開銷?!痹O備主管李黎峰初步判斷,如果自主排除障礙難度大。取下冷油器、清洗、安裝、緊固、試漏……一系列操作,哪個環(huán)節(jié)出了差錯都等于前功盡棄。
“有問題解決是關鍵,降本也同樣重要,不該花的錢一分不花?!敝铝τ诎l(fā)電行業(yè)多年的設備主任刁呈振立志,要自己動手為設備“洗澡”,恢復其最佳運行狀態(tài),讓指標達到優(yōu)等值。
目標明確,項目團隊立即制定作業(yè)方案,扎根現(xiàn)場仔細觀察反復琢磨操作流程,從拆除油管路,想方設法對冷卻器內(nèi)的殘留油液進行回收,再到使用通條刷對30余根換熱銅管進行反復抽拉清洗,對頑固水垢和鐵銹采用檸檬酸液浸泡清除。為保證被清洗過的銅管既干凈又安全,團隊成員分工協(xié)作,逐根經(jīng)手電筒照射檢查其內(nèi)壁是否光滑暢通、無傷無痕。
“如果發(fā)生滲漏現(xiàn)象,就會使整個行動功虧一簣?!崩罾?span style="">峰直言,本次清洗冷油器銅管任務中最困難的一項就是回裝過程中密封處理。為保證操作精準度,團隊成員發(fā)揚嚴謹細致的工作作風,利用卡尺準確測量密封墊內(nèi)外徑尺寸,采用耐油、耐壓、耐磨的尼龍橡膠片自制密封圈,對準孔位加以緊固。最后選擇灌水試驗方法,確保無滲漏現(xiàn)象,方可投入運行。
“一次投運成功,同負荷狀態(tài)下,油溫有效控制在42度左右,設備冷卻效果顯著。”經(jīng)過大家團結(jié)協(xié)作,此次冷油器清洗任務圓滿完成,一舉實現(xiàn)設備保障能力和職工技能素質(zhì)的“雙提升”,可節(jié)約備件費用5000余元。 (馬薇)