近期,陜鋼集團龍鋼公司20萬立方米煤氣柜檢修完成,并一次性順利投運,較計劃提前8天,創(chuàng)效40余萬元。
據(jù)悉,20萬立方米煤氣柜對龍鋼煤氣系統(tǒng)的平衡調(diào)節(jié)至關(guān)重要。為加快檢修進度并降低成本,檢修前期,龍鋼能源管控中心充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,對柜壁側(cè)板、進柜管道、閥門及其附件進行了全面細致的檢查,并邀請外部專家對氣柜內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行“把脈問診”,結(jié)合氣柜實際運行狀態(tài),精心制訂出檢修項目清單,實現(xiàn)了38項任務(wù)的無縫對接,確保了檢修工作的高效推進。
在檢修中,該中心深推算賬經(jīng)營和精益管理,將經(jīng)濟檢修理念融入檢修每個環(huán)節(jié),采取外委與內(nèi)協(xié)相結(jié)合的檢修的方式,充分發(fā)揮內(nèi)部維修團隊主觀能動性,自主承擔了管道制作安裝、閥門改造、柜體補焊等16項檢修項目。面對氣柜底部補焊查漏、排水器溢流管更換、柜內(nèi)潤滑裝置改造等技術(shù)難題,該中心主動出擊,通過在柜內(nèi)底部開孔安裝壓力表,快速查出漏點并進行補焊和氣密試驗,提高了檢修效率;采用方形管從柜底引流的方式安裝排水器溢流管,消除了潛在風險,縮短了檢修時長;根據(jù)實際情況改造柜內(nèi)潤滑裝置結(jié)構(gòu),為后期運行過程中防飛濺、降低油耗奠定了堅實基礎(chǔ)。
為確保檢修安全,該單位堅持專人管理、專人盯控,嚴格執(zhí)行“一活一單”和現(xiàn)場四級安全確認制,對作業(yè)內(nèi)容、安全措施、應急措施做到“一口清”,白天現(xiàn)場管理人員不間斷巡視,作業(yè)負責人輪流檢查,夜間雙人值班,每天下午5 點準時召開檢修碰頭會,通報當天檢修現(xiàn)場存在的問題并督促整改,筑牢檢修安全防線。(馮軍杰)