在能源成本管理中,噸鋼電耗一直以來都是鋼鐵制造業(yè)中最為重要的關(guān)鍵指標(biāo)之一,臨近年關(guān),新的產(chǎn)量及各項指標(biāo)任務(wù)已經(jīng)下發(fā),在繁多的指標(biāo)任務(wù)中最讓陜鋼集團(tuán)漢鋼公司軋鋼廠各級領(lǐng)導(dǎo)頭疼的還是電耗,當(dāng)前各規(guī)格生產(chǎn)速度已經(jīng)沒有了提速空間,要想通過提產(chǎn)降低噸鋼電耗很難。軋鋼廠各級領(lǐng)導(dǎo)通過研究決定,將重點放在降低設(shè)備設(shè)施電耗上,這才有了高線車間一片大張旗鼓改工藝、飛流直下降電耗的“熱鬧”景象。
緊張部署領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)值
為了打好2020年的能源管控“攻堅戰(zhàn)”,軋鋼廠黨委班子在2019年尾就緊鑼密鼓地部署起來,從最初的優(yōu)化HPB300風(fēng)機(jī)參數(shù)小試牛刀取得成功,再到2#高線優(yōu)化工藝,空過減定徑機(jī)組節(jié)約電耗,從工藝上“大刀闊斧”進(jìn)行優(yōu)化。在這期間,軋鋼廠領(lǐng)導(dǎo)班子輪流進(jìn)行值班,設(shè)備廠長當(dāng)值主要跟蹤工藝優(yōu)化后的設(shè)備運行情況,生產(chǎn)廠長當(dāng)值計算產(chǎn)量升降對應(yīng)電耗升降的經(jīng)濟(jì)效益,技術(shù)廠長當(dāng)值測算速度變化與產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性……分廠各位領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,指引著基層廣大干部職工向著目標(biāo)奮勇前進(jìn)。
兵頭將尾各顯其能
從車間領(lǐng)導(dǎo)到班組工長、職工,大家都在各自崗位上發(fā)揮著各自的作用,2#高線空過減定機(jī)機(jī)組軋制φ10盤螺,在原來28架出成品基礎(chǔ)上,通過調(diào)整料型重新測算軋制程序表,改造為精軋機(jī)組26架出成品;原本軋制φ10盤螺需要高速區(qū)精軋機(jī)組加減定徑機(jī)組共計8架次,優(yōu)化以后只需要精軋機(jī)組6架次;生產(chǎn)工長在參照理論料型的基礎(chǔ)上,根據(jù)成品尺寸、機(jī)架電流負(fù)荷,時而調(diào)整料型,時而確認(rèn)堆拉關(guān)系;軋線上的調(diào)整工仔細(xì)查看料型變化后活套的變化。待生產(chǎn)平穩(wěn)后,組織提升終軋速度,逐步向原28架出成品時的速度靠攏,既要達(dá)到空過減定徑機(jī)組減少電耗,又要達(dá)到產(chǎn)量最大化這一目標(biāo)。
據(jù)悉,軋鋼廠高線車間之前已經(jīng)成功優(yōu)化了φ12盤圓工藝,目前精軋出成品生產(chǎn)φ10盤螺的新工藝已經(jīng)平穩(wěn)運行了三天,軋制速度由最初的40m/s逐步提升至53m/s,并且在逐步提速的過程中鋼材外觀尺寸及性能始終保持穩(wěn)定。經(jīng)過測算,此次工藝優(yōu)化的成功改造,可直接停用減定徑機(jī)組,停用后,噸鋼每天電耗可降低約5kwh/噸,可節(jié)約電耗成本13800余元。(楊少文 江瑋)