本報訊(實習(xí)記者戚雄偉 通訊員陳曉明)近日,從寧波鋼鐵有限公司余能發(fā)電廠傳來喜訊,9月份以來,該廠轉(zhuǎn)爐煤氣噸鋼回收量平均突破140立方米,單日最高達144.47立方米/噸鋼,不僅達到建廠以來最好水平,而且達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。
今年初以來,該廠以提升發(fā)電量為目標,積極開展對標學(xué)先進活動,通過采取組建“技術(shù)微小組”、推廣精細化操作、改變鍋爐燃燒殘氧量下限值等舉措,充分發(fā)揮員工的主觀能動性,在實踐中創(chuàng)新創(chuàng)效。截至9月13日,該廠2臺機組累計發(fā)電6.34億千瓦時。
“技術(shù)微小組”快速解決技術(shù)難題。該廠“技術(shù)微小組”按照自主管理模式進行,分工明確,不僅快速解決了技術(shù)難題,而且為員工提供了一個學(xué)習(xí)和實現(xiàn)自我價值的平臺,提升了班組凝聚力。
從燃料上下功夫,為提升轉(zhuǎn)爐煤氣回收率打下良好基礎(chǔ)。該廠加強與煉鋼廠、能源環(huán)保部的溝通,通過對煤氣回收過程中氧含量達標后等待時間的修改(從2分鐘縮短到1.5分鐘),延長回收時間;煉鋼廠攻關(guān)團隊通過多次摸索、排查,確定氧槍下槍冶煉至90秒內(nèi),一氧化碳含量大于5%以上,提升了轉(zhuǎn)爐煤氣回收量。
全面精細操作,進一步提高運行效率。該廠針對熱軋產(chǎn)線變化和2臺鍋爐給水泵出力差異等情況,優(yōu)化設(shè)備切換運行方式,減少高負荷情況下煤氣放散;不斷摸索機組運行規(guī)律,進一步強化設(shè)備管理,協(xié)同能源環(huán)保部及時調(diào)整3號機組補汽運行方式,努力避免余熱蒸汽放散。
加強科研攻關(guān),全面實現(xiàn)燃燒自動控制。該廠建廠之初就確定了建設(shè)智慧電廠、一流電廠的發(fā)展目標,專門制訂了智慧電廠實施大綱計劃,多年來一直朝著這個目標努力。今年初以來,該廠技術(shù)人員與有關(guān)單位技術(shù)人員聯(lián)袂開展科研攻關(guān),對現(xiàn)有DCS系統(tǒng)進行程序改進和優(yōu)化,通過對爐膛負壓、總風(fēng)量、煙氣氧量、熱風(fēng)門、混合煤氣流量、焦爐煤氣流量的控制優(yōu)化,實現(xiàn)燃燒自動控制。目前,該系統(tǒng)已進行在線調(diào)試,為實現(xiàn)“智慧寧鋼”的發(fā)展目標邁出堅實的一步。
《中國冶金報》(2020年10月15日 08版八版)