本報(bào)通訊員 王麗 王衛(wèi)華
近年來(lái),安鋼把提升煤氣能源和余熱余能精益利用水平,作為推進(jìn)節(jié)能降本的有力抓手,通過(guò)采取精益管理、技術(shù)革新、搶抓效率等措施,屢次刷新單月及單日最高發(fā)電紀(jì)錄,不斷提高發(fā)電創(chuàng)效能力,為安鋼發(fā)展注入新動(dòng)能。
精益管理強(qiáng)基礎(chǔ)
“144小時(shí)單高爐保供,每小時(shí)節(jié)省高爐煤氣約5萬(wàn)立方米,發(fā)電量達(dá)15000千瓦時(shí)以上?!痹摴緞?dòng)力廠鼓風(fēng)車間負(fù)責(zé)人陳永峰,高興地講述著單高爐保供所創(chuàng)造的“戰(zhàn)績(jī)”。
8月初,為節(jié)省煤氣增加發(fā)電,該公司克服高溫雨季,完成了單鍋爐、單鼓風(fēng)機(jī)的檢修工作,保障了單高爐穩(wěn)定生產(chǎn)。
該公司動(dòng)力廠將2022年設(shè)定為“基礎(chǔ)管理提升年”,持續(xù)修訂完善制度、規(guī)程、方案、清單、臺(tái)賬,細(xì)化“周期+狀態(tài)”管理流程,使穩(wěn)定運(yùn)行相關(guān)細(xì)節(jié)全部處于受控狀態(tài),形成“凡事有章可循、凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有人監(jiān)督、凡事有據(jù)可查”的閉環(huán)式管理,保障了發(fā)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)周期零故障運(yùn)行。此外,在煤氣能源收、供、管、用系統(tǒng)工作中,該廠創(chuàng)新操作法、優(yōu)化運(yùn)行模式,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期探索,總結(jié)出了“5+2操作法”“動(dòng)態(tài)預(yù)判回收煤氣柜低柜容運(yùn)行操作法”和“煤氣柜調(diào)柜容、用戶調(diào)壓力”的煤氣平衡方案,不斷深挖設(shè)備潛力、強(qiáng)化系統(tǒng)聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)了高爐煤氣閉環(huán)放散,為二次能源精益、高效利用筑牢基礎(chǔ)。
技術(shù)革新創(chuàng)紀(jì)錄
——該公司取消放散塔焦?fàn)t煤氣伴燒,每小時(shí)可節(jié)省精焦煤氣1000余立方米,折合發(fā)電1500千瓦時(shí)以上。
——該公司完成轉(zhuǎn)爐煤氣柜外供風(fēng)機(jī)變頻擴(kuò)容改造工作,每月多回收轉(zhuǎn)爐煤氣200余萬(wàn)立方米,折合發(fā)電約120余萬(wàn)千瓦時(shí)。
2021年,該公司依靠技術(shù)進(jìn)步,刷新單月發(fā)電1.76億千瓦時(shí)、單日發(fā)電660.5萬(wàn)千瓦時(shí)的最高紀(jì)錄。
2022年,該公司技術(shù)攻關(guān)再次創(chuàng)造了焦煤發(fā)電159.43千瓦時(shí)/噸的新紀(jì)錄。
該公司140噸干熄焦鍋爐屬于行業(yè)首臺(tái)雙壓鍋爐,已連續(xù)運(yùn)行16年,設(shè)備處于老化期,換熱系統(tǒng)效率低、熱損高等問(wèn)題成為余熱余能利用水平提升的瓶頸。由于沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,該公司多次利用鍋爐檢修的機(jī)會(huì)自行摸索并積極實(shí)踐,通過(guò)對(duì)低壓省煤器和低壓蒸發(fā)器反復(fù)測(cè)試和改進(jìn),改良了鍋爐本體換熱系統(tǒng),使運(yùn)行多年的老設(shè)備再次“煥發(fā)青春”,創(chuàng)造了焦煤發(fā)電159.43千瓦時(shí)/噸的新紀(jì)錄。
搶抓效率敢突破
1小時(shí)14分鐘!
多回收轉(zhuǎn)爐煤氣7.5萬(wàn)立方米!
多發(fā)電4萬(wàn)余千瓦時(shí)!
7月29日7時(shí)16分,該公司10萬(wàn)立方米轉(zhuǎn)爐煤氣柜比原計(jì)劃提前1小時(shí)14分鐘完成檢修,恢復(fù)在線運(yùn)行回收煤氣。
該公司10萬(wàn)立方米轉(zhuǎn)爐煤氣柜停運(yùn)檢修期間,每天減少回收轉(zhuǎn)爐煤氣約180萬(wàn)立方米,折合發(fā)電50萬(wàn)千瓦時(shí)以上。為了提高轉(zhuǎn)爐煤氣,該公司干部職工堅(jiān)守爭(zhēng)分奪秒、度電必爭(zhēng)的理念,全力保障檢修工作按期完成。
檢修期間,該公司動(dòng)力廠20多名黨員及骨干主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為,克服人手不足、推進(jìn)速度慢等困難,冒著煤氣柜內(nèi)近50攝氏度的高溫和嗆人刺鼻的油污氣味,在底板與活塞1米多高的狹窄空間里,奮力刮削、清掃、沖洗底板上堅(jiān)硬的污泥,使底板露出本色。該廠干部職工經(jīng)過(guò)24小時(shí)的連續(xù)作業(yè),轉(zhuǎn)爐煤氣柜底板煥然一新,289根活塞支柱成功拆卸,打贏了這場(chǎng)檢修“硬仗”。
“我們要凝心聚力,攻堅(jiān)克難,在節(jié)能降本方面繼續(xù)發(fā)力,持續(xù)刷新發(fā)電紀(jì)錄,助力安鋼在綠色、高效、高質(zhì)量發(fā)展的道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)?!泵鎸?duì)當(dāng)前嚴(yán)峻市場(chǎng)挑戰(zhàn),該廠干部職工信心十足。
《中國(guó)冶金報(bào)》(2022年09月08日 08版八版)