本報(bào)通訊員 左蜜琳 彭國(guó)雄
為了充分利用三菱動(dòng)力供應(yīng)的CCPP發(fā)電機(jī)組,近年來,漣鋼組建專項(xiàng)攻關(guān)團(tuán)隊(duì),采取多項(xiàng)措施解決運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題,利用先進(jìn)技術(shù)挖掘能源轉(zhuǎn)換潛力,實(shí)現(xiàn)良好的節(jié)能減排效果。今年初以來,該公司3臺(tái)CCPP發(fā)電機(jī)組總發(fā)電量達(dá)2.13億千瓦時(shí),發(fā)電煤耗降至318克/千瓦時(shí),實(shí)現(xiàn)極致能效提升,為企業(yè)創(chuàng)新優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),助力鋼鐵流程實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。
攻克難關(guān) 提高運(yùn)行效率
由于該公司各高爐產(chǎn)生的煤氣熱值有較大的差異, 煤氣在管道內(nèi)發(fā)生潮流變化時(shí),需要及時(shí)對(duì)CCPP發(fā)電機(jī)組煤氣熱值進(jìn)行調(diào)整,但進(jìn)口設(shè)備的自動(dòng)調(diào)熱系統(tǒng)不能適應(yīng)本土化的調(diào)熱需求,且煤氣熱值儀存在較大的滯后問題,熱值調(diào)整往往難以快速達(dá)標(biāo)。該公司能源總廠發(fā)電三車間主任鄧永康說:“第一代燃機(jī)雖然效率高,但是對(duì)高爐煤氣入口熱值的穩(wěn)定性要求苛刻,煤氣熱值的變化速率過大就會(huì)影響發(fā)電節(jié)奏。”
該公司通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和大量分析數(shù)據(jù)后,瞄準(zhǔn)對(duì)煤氣熱值變化反應(yīng)靈敏的燃機(jī)葉片通道溫度,將其作為主控參數(shù),并制訂相應(yīng)的燃機(jī)熱值調(diào)整機(jī)制,將燃機(jī)調(diào)熱控制精確到1攝氏度,燃機(jī)因熱值波動(dòng)引起跳機(jī)的難題得到改善,大幅提高了燃機(jī)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率。
與此同時(shí),針對(duì)夏季氣溫高于燃機(jī)額定功率設(shè)計(jì)溫度,燃機(jī)帶負(fù)荷能力嚴(yán)重下降的情況,該公司充分利用富余的溴化鋰,對(duì)燃機(jī)空氣系統(tǒng)進(jìn)行溴化鋰?yán)鋮s改造,使燃機(jī)的夏季發(fā)電量至少提高了3000千瓦時(shí)/天。
優(yōu)化控制 增加發(fā)電總量
一直以來,三菱動(dòng)力研發(fā)的CCPP發(fā)電機(jī)組因具有發(fā)電效率高、供電成本低、運(yùn)行啟動(dòng)快、負(fù)荷調(diào)節(jié)靈活、環(huán)境污染小等優(yōu)勢(shì),深受鋼鐵企業(yè)青睞。自2007年起,該公司CCPP發(fā)電機(jī)組投運(yùn)至今已達(dá)17年,超出發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)使用壽命,隨著技術(shù)的持續(xù)改進(jìn),燃機(jī)控制程序無法滿足機(jī)組的運(yùn)行要求。
積塵不除,設(shè)備難以煥發(fā)新生。該公司運(yùn)行多年的CCPP發(fā)電機(jī)組經(jīng)布袋和電除塵等多工序除塵后,高爐煤氣含塵量對(duì)燃機(jī)煤壓機(jī)葉片的影響仍然較大,使得機(jī)組運(yùn)行一段時(shí)間就會(huì)出現(xiàn)壓縮機(jī)靜葉機(jī)構(gòu)卡澀,降低燃機(jī)帶負(fù)荷能力甚至造成機(jī)組故障,燃機(jī)負(fù)荷遲遲得不到提高。
為徹底解決這一問題,該公司不斷加大技術(shù)創(chuàng)新力度,一方面通過技術(shù)攻關(guān)提高燃機(jī)入口熱值,減少回流閥開度,提高燃機(jī)在煤壓機(jī)靜葉機(jī)構(gòu)卡澀情況下的發(fā)電量。另一方面,該公司與供應(yīng)商開展深層次探討,從縮短故障時(shí)間、優(yōu)化工藝條件以及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化流程上發(fā)力,使運(yùn)行人員有清晰的判定依據(jù)和應(yīng)急處理方案,大幅降低了燃機(jī)故障率,確保每個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)揮最大效能,自2018年以來,每年可節(jié)能創(chuàng)效1000萬元左右。
近年來,該公司CCPP發(fā)電機(jī)組全力推動(dòng)能源極致利用,加快設(shè)備優(yōu)化升級(jí),挖掘系統(tǒng)發(fā)電潛力,通過優(yōu)化燃機(jī)透平空氣冷卻器運(yùn)行方式,實(shí)現(xiàn)凝結(jié)水全部進(jìn)入鍋爐除氧器,年增加發(fā)電量500萬千瓦時(shí);無磷處理鍋爐水,提升鍋爐熱效率,實(shí)現(xiàn)年發(fā)電量提升80萬千瓦時(shí);改造發(fā)電機(jī)電抗器,降低用電量100萬千瓦時(shí);提高發(fā)電機(jī)功率因素,增加有功功率,降低無功功率,年增加有功發(fā)電量20萬千瓦時(shí),為提升CCPP發(fā)電機(jī)組極致發(fā)電效率筑牢了根基。
“節(jié)”盡所“能”。下一步,該公司繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)“雙碳”戰(zhàn)略,推進(jìn)能源極致利用再提升,壯大綠色發(fā)展新動(dòng)能,為高質(zhì)量推動(dòng)綠色漣鋼努力奮斗。
《中國(guó)冶金報(bào)》(2024年03月28日 08版八版)