近日,隨著3號轉爐副槍系統(tǒng)改造完成投用,寶武集團中南股份煉鋼廠5座轉爐全部實現“一鍵煉鋼”,全面進入“智慧煉鋼”新時代。
轉爐煉鋼
目前國內大部分轉爐煉鋼還處于經驗煉鋼階段,要依據操作者對爐口火焰的觀察(俗稱“看火”)來判斷爐內化學反應進行的程度、爐渣形成的程度等?!敖涷灍掍摗睂W習時間長,通用性不足,需要熟練工人憑經驗完成,質量不穩(wěn)定且?guī)в幸欢ㄎkU性,一定程度上制約了煉鋼技術的發(fā)展。為擺脫“經驗煉鋼”的操作瓶頸,中南股份開展了“智慧煉鋼”研究,將煉鋼操作工的“看火”交給計算機等相關設備,通過動態(tài)模型實時計算鋼水溫度和碳含量確定吹煉終點,實現從下槍吹煉到冶煉終點的全過程動態(tài)自動控制,從而實現轉爐“一鍵煉鋼”功能,可提升生產效率,減少鋼鐵料消耗,改善產品質量等。前期,中南股份煉鋼廠二工序2座轉爐已完成“一鍵煉鋼”改造,成功實現“智慧煉鋼”。
中南股份煉鋼廠一工序投產已20年,智慧化程度相對要低,為實現“一鍵煉鋼”,需增加轉爐副槍等功能性改造。改造后的轉爐副槍系統(tǒng)有自動測溫、取樣的功能,能有效代替人工取樣、測溫作業(yè),不僅每爐鋼可縮短冶煉時間約100秒,而且可降低作業(yè)的安全風險。隨著煉鋼廠一工序3座轉爐副槍全部完成改造及智能煉鋼控制系統(tǒng)的投用,標志著中南股份煉鋼廠轉爐煉鋼已全面進入“智慧煉鋼”新時代。(陳立新、黃寶華)