金點(diǎn)子1:進(jìn)口喇叭口改造
棒材一線原精軋14、16架進(jìn)口喇叭口模式為底板打孔螺栓緊固模式,在換輥時(shí)需將喇叭口拆卸下來,易造成誤機(jī)。針對(duì)此問題,技術(shù)人員決定將螺栓固定式改造為旋轉(zhuǎn)插銷式,即利用16mm鋼板制作旋轉(zhuǎn)裝置,將喇叭口一邊與旋轉(zhuǎn)裝置焊接在一起,固定在活套上,另一邊焊接插銷板,利用銷子將喇叭口固定在活套上,若在換輥時(shí)將銷子拔掉,將喇叭口旋轉(zhuǎn)出來,就可以防止喇叭口阻礙軋機(jī)吊出。經(jīng)改造后上線試用效果良好,可以節(jié)約換輥時(shí)間,提高軋制節(jié)奏,年可創(chuàng)效8.4萬元。
金點(diǎn)子2:長(zhǎng)跑槽冷卻水管改造
棒一中軋后跑槽為廢舊鋼坯制作,在軋制過程中,跑槽受熱后容易變形,原冷卻水工藝為兩根6分焊管噴射在跑槽里,跑槽冷卻不均勻,若長(zhǎng)時(shí)間軋制跑槽兩端極易翹起變形,產(chǎn)生廢鋼?,F(xiàn)利用三根Φ40×9m焊管制作冷卻水管,冷卻水管工藝分布為跑槽兩側(cè)和跑槽內(nèi)冷卻,這樣就能從多角度對(duì)跑槽進(jìn)行冷卻,可以達(dá)到跑槽冷卻的目的,年可創(chuàng)效6萬元。
金點(diǎn)子3:軋機(jī)入口改造
棒一在軋制Φ28、Φ32規(guī)格時(shí),因軋制工藝由原先的11架、12架軋制改造為現(xiàn)在的13架、14架軋制,改造后13架軋機(jī)進(jìn)口導(dǎo)衛(wèi)由于與前邊跑槽距離大,造成軋件不易進(jìn)入13架,從而導(dǎo)致入口處堆鋼,現(xiàn)利用10mm鋼板制作一個(gè)喇叭口將13架入口導(dǎo)衛(wèi)與前跑槽連接,利用喇叭口將軋件順利導(dǎo)入軋機(jī)進(jìn)行軋制,上線試用2個(gè)月效果良好,此項(xiàng)金點(diǎn)子年可創(chuàng)效3.6萬元。