2019年,漢鋼公司緊跟市場動向,確定了節(jié)鐵增鋼的總思路,煉鋼廠緊扣生產(chǎn)經(jīng)營脈搏,在保證轉(zhuǎn)爐安全運行的前提下,嘗試增加廢鋼配比,通過摸索、對標、試驗、總結(jié)等一系列舉措,廢鋼平均單爐次配加量增加,鐵水單耗明顯降低。
全方位科學對標,為指標提升指明方向
2019年是煉鋼廠治虧創(chuàng)效、追趕超越的提升年,煉鋼廠一方面眼睛向內(nèi)深挖潛力,開展各工序間的橫向?qū)?,轉(zhuǎn)爐車間內(nèi)部開展1#、2#轉(zhuǎn)爐鐵水單耗對標,每天將兩座轉(zhuǎn)爐及8個班組的的鐵水單耗指標在轉(zhuǎn)爐操作室LED屏幕上滾動播放,激發(fā)人員降低鐵水單耗的內(nèi)部活力;另一方面通過與國內(nèi)先進鋼企進行鐵水單耗指標對標,尤其是與鐵水單耗突破800kg/t的鋼廠對標學習,2019年以來煉鋼廠共計組織外出學習4次,通過“走出去”,學習先進的轉(zhuǎn)爐操作模式及生產(chǎn)組織模式,借鑒先進做法,查找細節(jié)上的差異,提升不足、補齊短板,通過不斷優(yōu)化及改進工藝、設備等,鐵水單耗明顯降低。
嚴把廢鋼質(zhì)量,提高廢鋼比,為降低鐵水單耗創(chuàng)條件
降低鐵水單耗最好的辦法是在鐵水裝入量一定的情況下,增加出鋼量。但是如何增加出鋼量?一是要嚴把廢鋼質(zhì)量。嚴格廢鋼驗收,原料廢鋼班聯(lián)合計量檢驗中心、內(nèi)保監(jiān)督科對每一車進廠廢鋼嚴格把關(guān),對含雜、料型等進行研判;增設中頻爐對廢鋼質(zhì)量進行抽檢,確保入爐廢鋼質(zhì)量。二是要提高廢鋼比。根據(jù)熱平衡原理,及時關(guān)注鐵水溫度,減少含鐵輔料加入,優(yōu)化渣料結(jié)構(gòu)確保爐襯良性運行,增加廢鋼比,同時降低石灰石及生白云石冷渣料的加入;通過提高兌鐵、加廢鋼時間,減少轉(zhuǎn)爐待鐵、待廢鋼時間,優(yōu)化氧槍噴頭參數(shù),縮短轉(zhuǎn)爐供氧時間,縮短吹煉時間,加快生產(chǎn)節(jié)奏,冶煉周期由32分鐘/爐降低至29分鐘/爐,為多“吃”廢鋼減消耗創(chuàng)造有利條件。三是要優(yōu)化人員操作,在穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐裝入量、提高一次倒爐率、提升出鋼碳、降低噴濺次數(shù)等方面嚴格規(guī)范,増加單爐次出鋼量,降低鐵水單耗。
全體總動員,加強成本管控,提升指標看得見
為降低鐵水單耗,煉鋼廠全體總動員,原料車間每天通報進購鐵水量及在途鐵水量,生產(chǎn)科按爐核查鐵水成分及鐵水溫度,技術(shù)科及時根據(jù)鐵水情況調(diào)整廢鋼配比,綜合管理科加強成本管控,每日核算鐵水單耗,所有的信息全部反饋至轉(zhuǎn)爐車間及相關(guān)人員,以便以最快的速度做出預判及應對。同時對鐵水溫度、鐵水成分等因素逐個分析排查,仔細剖析影響鐵水單耗降低的因素,查找不足并積極整改,努力消除一切影響因素,鐵水單耗指標已成為煉鋼廠日常工作的核心,通過統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)節(jié)奏和優(yōu)化工藝操作方式,努力將“節(jié)鐵增鋼”落到實處,把降低鐵水單耗這本帳算得清清楚楚,堅持實事求是的態(tài)度,用看得見的數(shù)據(jù)說話。