正在新春佳節(jié)之際,在陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠高速線材生產(chǎn)線上,沉默兩年之久的品種鋼家族“三胞胎”又回來了,即同規(guī)格硬線φ6.5盤圓(60#、65#、70#),此次生產(chǎn)主要是為陜鋼創(chuàng)新研究院生產(chǎn)的拉拔用鋼絲。
周密部署,有序進行
為確保此次生產(chǎn)順行,2月1日上午,軋鋼廠黨委委員、副廠長李勇強組織召開了2#高線生產(chǎn)硬線φ6.5盤圓規(guī)格生產(chǎn)前籌備會議,從加熱爐區(qū)域的入爐到過程工藝控制再到成品質(zhì)量等逐點、逐環(huán)節(jié)詳細安排,并確定了各環(huán)節(jié)的負責人,考慮到長期未生產(chǎn)的情況,生產(chǎn)前還對高速區(qū)導衛(wèi)、廢品箱、空過管、水箱噴嘴等與鋼接觸的備件一一進行了打磨并加潤滑油,控冷閥門、高壓水除鱗等設備也進行了維護確認;2月2日白班到中班9小時,分廠領導、科室負責人分區(qū)域按職責進行指導,車間各級管理人員帶頭精心組織生產(chǎn)線關鍵部位安裝及軋線校正確認工作,并做好異常問題的預防措施。
過程跟蹤,有效防控
生產(chǎn)期間,陜鋼創(chuàng)新研究院、公司技術質(zhì)量部、軋鋼廠技術人員逐級對過程工藝控制進行把關,軋鋼廠技術人員對生產(chǎn)線料型、溫度、外觀尺寸按要求進行檢查,對照方案要求監(jiān)督過程工藝執(zhí)行情況并做好詳細記錄,公司技術質(zhì)量管理部技術人員對鋼材性能及金相組織根據(jù)不同成分進行對比,把控鋼材質(zhì)量關口。在初期生產(chǎn)過程中,鋼材尾部出現(xiàn)表面小凹坑的缺陷,車間及時排查發(fā)現(xiàn)因前幾支試軋鋼坯鋼溫過高,造成夾送輥軋槽表面粘鋼,在更換夾送輥之后鋼材表面質(zhì)量得到有效控制,鋼材表面外觀尺寸公差控制到±0.15mm,不圓度≤0.24mm,尺寸達到C級精度,生產(chǎn)穩(wěn)定順行之后此次鋼材性能均達到了目標值要求。
沉默兩年之久的品種鋼家族“三胞胎”強勢回歸,發(fā)展壯大品種鋼家族整體規(guī)格優(yōu)勢,為在當前嚴峻的市場環(huán)境下占據(jù)有利地位貢獻一份力量。(楊少文 皇甫勇)