近期,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠干部職工立足崗位,開動腦筋,集智聚慧,用一個個錦囊妙“技”,深推“我為企業(yè)降本增效獻一計、出一策、干一事”主題活動,助推企業(yè)降本增效目標早日實現(xiàn)。
妙“技”一:自動卸灰放料,減少漏風穩(wěn)定生產(chǎn)
改造前,因燒結(jié)工序散料收集系統(tǒng)存在少量漏風點,抽風過程中燒結(jié)礦容易反復沖刷積灰斗和卸灰閥裝置,導致漏風點增多擴大,漏風現(xiàn)象愈發(fā)嚴重。加之卸灰閥放散料采取人工手動放料方式,對燒結(jié)生產(chǎn)過程影響較大,一旦放料會造成燒結(jié)機短時間廢氣溫度下降,出現(xiàn)負壓降低現(xiàn)象,不利于正常生產(chǎn)。
為解決以上問題,該單位一方面降低卸灰閥放料頻次,將周期由每小時一次調(diào)整為8小時一次;一方面將人工手動放料方式變?yōu)樽詣踊痘议y放料裝置,每次對放料數(shù)量、時間及時進行校正,確保放料量穩(wěn)定,提升堵漏效果。實施后,不僅漏風率實現(xiàn)大幅下降,減少了生產(chǎn)系統(tǒng)波動,而且減輕了維修人員勞動強度,卸灰閥壽命直接延長二倍以上。
妙“技”二:補短板堵漏洞,循環(huán)利用降低水耗
據(jù)了解,該單位各循環(huán)水系統(tǒng)將回用水作為補充用水,每天約消耗水量40000m3。同時,由于噴淋水系統(tǒng)溫度較高,各綜合泵站置換水量較大,渣水循環(huán)沒有得到充分循環(huán)利用,造成水量消耗較大,生產(chǎn)成本居高不下。
針對這一問題,該單位從細節(jié)入手,通過搶抓檢修時機及時對閥門漏水現(xiàn)象進行摸排,杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象;利用高爐凈環(huán)水為噴淋水補水,減少置換水量;加強水泵工標準化操作,嚴格按照水質(zhì)標準進行排水等舉措,大幅節(jié)省了日水量消耗。以上措施實施后,每日回水消耗量可節(jié)省6000m3左右,月可節(jié)約成本45萬元。
妙“技”三:升級進氣管道,節(jié)約成本提升效率
高爐爐前開口機工作原理是利用鉆桿旋轉(zhuǎn)和振打打開高爐鐵口,放出高溫鐵水。實際生產(chǎn)中,開口機鉆具冷卻裝置設(shè)計有水霧通道與氣霧系統(tǒng)配合實現(xiàn)冷卻,但因霧化裝置氣管管徑和氣源壓力較小,不能完全滿足開鐵口操作霧化、冷卻要求,輕則導致鉆桿熔化,重則導致鑿巖機故障,影響開鐵口效率。
為提高生產(chǎn)效率,設(shè)備技術(shù)人員決定拆卸原氣源進氣管道,將進氣管徑擴大為以往兩倍,并在進氣管道兩端焊接快插接頭,成功使氣源鉆頭壓力達到4至5MPa。改造后,鉆頭、鉆桿不僅可多次重復使用,有效降低鉆具消耗,而且提高了鐵口鉆開率,保證出鐵口深度,年可為創(chuàng)效21萬元。(楊梅)