10月份,方大九鋼動(dòng)力廠降電耗工作取得新突破,全月噸鋼電耗38.97度/噸鋼,較目標(biāo)39.8度/噸鋼比下降0.83度/噸鋼,節(jié)約成本約23.88萬元,降本增效再上新臺階。
為使降耗增效工作起到實(shí)效作用,該廠發(fā)動(dòng)員工結(jié)合本車間班組耗能的現(xiàn)狀、特點(diǎn)和節(jié)能目標(biāo),提出有價(jià)值的合理化建議和技術(shù)改進(jìn)活動(dòng),主動(dòng)積極為降低能耗動(dòng)腦筋、出點(diǎn)子、提建議,同時(shí)組織技術(shù)骨干針對降低能耗的重點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié),開展技術(shù)攻關(guān),排除節(jié)能降耗障礙。該廠緊緊圍繞“對標(biāo)挖潛,降本增效”主題,以降低噸鋼電耗為中心,組織專業(yè)人員對各班組生產(chǎn)工藝情況進(jìn)行研究、梳理和匯總,確保噸鋼電耗大幅下降。通過采取日通報(bào)各工序用電量、工序電耗、梳理用電設(shè)備的開停情況,對工序用電較高的崗位制定月度勞動(dòng)競賽指標(biāo),對冷卻設(shè)備系統(tǒng)定期保養(yǎng)及排查,及時(shí)消除設(shè)備隱患,保證冷卻設(shè)備系統(tǒng)長期高效運(yùn)行。同時(shí)該廠還對違規(guī)用能嚴(yán)查、外接用電定期檢查,對“跑冒漏滴”提出堵塞漏洞杜絕能源損失等措施,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。(陳玉宏)