“劉興,自從你將皮帶溜槽的堵料料位計改變了接線方式,已經(jīng)2個月沒發(fā)生一起損壞料位計的故障,減少了我們維修的工作量,同時還節(jié)約了備件成本,你真棒!”
“這是我應(yīng)該做的,只要平時勤在生產(chǎn)現(xiàn)場仔細觀察設(shè)備的癥結(jié)并分析總結(jié),發(fā)揮創(chuàng)新思維,就能為降本增效做出成績。”
寶武集團中南股份焦化工序有74條皮帶,皮帶在輸送焦炭時通過下料溜槽轉(zhuǎn)送到另外一條皮帶過程中焦炭堆積有時會發(fā)生堵料事故,因此在每個溜槽都安裝了一個防堵料的料位計,料位計感應(yīng)到焦炭發(fā)生堆積會發(fā)生一個信號給中控,中控在接收到堵料信號會立即啟動聯(lián)鎖停機功能,并立即通知皮帶當(dāng)班的操作工到溜槽現(xiàn)場疏通堆積的焦炭消除堵料事故,防止堵料后撕裂皮帶或燒壞電動機。2022年11月之前,每月平均損壞2個料位計,每次更換料位計的用時為35分鐘,增加了維修人員的工作量且降低了皮帶的工作效率。煉鐵廠設(shè)備點檢作業(yè)區(qū)點檢6班4號5號焦?fàn)t區(qū)域點檢員劉興、段鵬軍放棄休息日,對C201、C105皮帶溜槽中的料位計損壞原因主動到現(xiàn)場蹲點分析,通過2天的仔細觀察、分析、總結(jié),發(fā)現(xiàn)皮帶運行時,由于堵料料位計的接線端在流槽的下方,焦炭在下溜槽瞬間,焦炭粉粉末通過料位計接線部位的縫隙滲入到料位計的接線盒內(nèi)部,由于水熄焦含有一定的水分,滲入到接線盒內(nèi)部的焦炭粉與料位計的電源接線端子與金屬外殼導(dǎo)通,造成電源與料位計金屬外殼發(fā)生短路故障而損壞料位計。
找到料位計損壞的癥結(jié)后,劉興、段鵬軍決定通過技改降低料位計損壞頻次,但料位計的安裝位置只能在現(xiàn)在的位置,如果改變位置安裝,料位計的靈敏度將降低,發(fā)生堵料事故會更加頻繁,怎么辦?在提出的3個整改方案措施中,經(jīng)過多次的模擬實驗,最終選擇料位計在原有位置安裝,去除接線盒,直接從料位計的接線端子引出電源線至2米外的電源控制開關(guān)處,中間不留導(dǎo)線接口,并用絕緣封堵泥封住料位計的接線端子金屬外殼的縫隙,有效防止焦炭粉塵滲入。
只是巧妙的改變料位計的接線方式,有效消除了料位計損壞的癥結(jié),年節(jié)約備件費用就可達46萬元。 (劉良玉)