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“現(xiàn)在,燒結(jié)機漏風的下降帶來最明顯變化是燒結(jié)礦產(chǎn)量的提高,能耗與設(shè)備故障減少,現(xiàn)場環(huán)境也大大改善了?!敝袊鴮毼湫落摷瘓F煉鐵事業(yè)部燒結(jié)二作業(yè)區(qū)6#燒結(jié)機看火工胡樂說起這件事,心里別提多高興了。
胡樂所說的變化是新鋼集團煉鐵事業(yè)部為降低生產(chǎn)能耗,對燒結(jié)機實施的漏風治理。
降低漏風率提高負壓是燒結(jié)生產(chǎn)過程中增產(chǎn)降耗,增加經(jīng)濟效益最直接最有效的途徑之一。在面臨嚴峻復雜的行業(yè)行勢,新鋼集團煉鐵事業(yè)部堅持精細管理,強化錙銖必較、分厘必爭的“算賬”思想,從摳細節(jié)著手,仔細梳理燒結(jié)機漏風產(chǎn)生的原因和解決的措施,挖掘生產(chǎn)的極致效率。針對燒結(jié)生產(chǎn)過程的耗電大戶是主抽風機,電耗最高占燒結(jié)總電耗的65%的實際,以及6#燒結(jié)機臺車密封裝置與滑道之間的平均漏風率高達44.5%,導致主抽風機電耗增加的問題,積極開展專項攻關(guān),制訂了系統(tǒng)的解決辦法。
6#燒結(jié)機在生產(chǎn)運行中需要不斷地在固定滑道上加注潤滑脂以保障燒結(jié)臺車密封裝置與固定滑道之間的潤滑與密封。但隨著使用時間的增加,滑道和臺車密封裝置的磨損而漏風,導致通過燒結(jié)機料層的風量減少,進而影響燒結(jié)燃料的燃燒速度,降低燒結(jié)礦的產(chǎn)量。
找準了問題就要解決問題。中國寶武新鋼集團煉鐵事業(yè)部利用6#燒結(jié)機檢修契機,將現(xiàn)有帶潤滑系統(tǒng)的固定滑道改造為金屬式自潤滑密封系統(tǒng),金屬靜密封裝置在限位裝置與彈性支撐的作用下可以穩(wěn)定地與臺車下動密封始終貼合,保持良好的密封效果,阻止粉塵通過。對所有臺車的游板密封進行更換,使用柔性填充材料和新的結(jié)構(gòu)形式降低臺車游板的漏風。同時,在燒結(jié)機頭部點火風箱部分增設(shè)智能風壓系統(tǒng),根據(jù)燒結(jié)機的料層、機速,隨時精準調(diào)控負壓,實現(xiàn)全過程自動化。
漏風治理后,燒結(jié)有效風量增加,負壓逐步升高,每噸燒結(jié)礦的電耗下降1.7KWh,年累計節(jié)電效益248萬元。日產(chǎn)燒結(jié)礦在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增產(chǎn)10%,還有效降低了設(shè)備故障和隱患,延長設(shè)備的使用壽命,綜合效益十分可觀。(萬新東 甘志鴻 王志福)