本報(bào)訊(記者吳兆軍 通訊員文勇)12月13日,《中國冶金報(bào)》記者在河鋼邯鋼礦業(yè)分公司石灰窯生產(chǎn)線看到,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔而繁忙?!拔覀兊氖腋G以天然氣為燃料,不僅熱源穩(wěn)定、低碳環(huán)保,而且產(chǎn)品低硫、低雜質(zhì)、高活性,更符合國家的綠色發(fā)展要求。國內(nèi)這樣做的僅有我們一家?!焙愉摵摰V業(yè)分公司經(jīng)理李洪春介紹說。
據(jù)了解,河鋼邯鋼礦業(yè)分公司現(xiàn)有4座純燒天然氣的麥爾茲雙膛豎窯,原本采用焦?fàn)t煤氣作為生產(chǎn)熱源。國家提出優(yōu)化焦化產(chǎn)能后,該分公司積極響應(yīng),于2017年8月對(duì)焦化項(xiàng)目進(jìn)行了停產(chǎn)拆除?!拔覀兪呛摶钚允业纳a(chǎn)基地,停產(chǎn)后將對(duì)邯鋼煉鋼造成嚴(yán)重影響。經(jīng)過論證,我們最終將新的生產(chǎn)熱源確定為天然氣。”李洪春介紹說。
熱源確定后,該分公司著手對(duì)原來使用焦?fàn)t煤氣的管網(wǎng)和裝備進(jìn)行改造。經(jīng)過20余天的忙碌,3號(hào)石灰窯經(jīng)探索式改造后,于2018年2月15日點(diǎn)火投產(chǎn)?!斑@項(xiàng)改造的重點(diǎn)在于工藝流程控制和操控軟件的編程,很有技術(shù)挑戰(zhàn)性。改造完成后,我們申報(bào)了3項(xiàng)專利,其中包括1項(xiàng)發(fā)明專利?!痹摲止旧a(chǎn)技術(shù)廠長馮天偉說。經(jīng)試生產(chǎn),產(chǎn)品完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目前,4座石灰窯全部改造投用,燃?xì)鈬嵒沂褂昧枯^投產(chǎn)初期降低了8立方米;活性石灰產(chǎn)品的含硫量穩(wěn)定至0.035%以下,較原來煤氣燒制石灰硫含量降低了0.02%。自改造投產(chǎn)至今,該分公司累計(jì)為河鋼邯鋼供應(yīng)優(yōu)質(zhì)活性白灰80余萬噸,為河鋼邯鋼的冶煉工作提供了支撐。
據(jù)了解,當(dāng)今,國際煉鋼轉(zhuǎn)爐廣泛采用品質(zhì)好、反應(yīng)快、造渣徹底的優(yōu)質(zhì)活性石灰,它可加快煉鋼造渣速度、縮短冶煉時(shí)間,降低噸鋼石灰消耗、減少雜質(zhì)帶入,大大提高鋼水質(zhì)量,給企業(yè)帶來顯著綜合效益。
《中國冶金報(bào)》(2019年12月17日 01版一版)