陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠高線車間一直以來堅持以保證生產(chǎn)為前提,以保質(zhì)量提效率為重點,以降低成本為核心,以修舊利廢、小改小革為突破口的工作思路,他們以精益求精的工作態(tài)度,勠力踐行著“降本增效”工作,通過對現(xiàn)場設(shè)備的改造,以“由少增多”的方式,創(chuàng)造了不小的效益。
找準原因
軋鋼廠高線車間精軋機設(shè)備作為高速線材的核心設(shè)備,其運行的穩(wěn)定性,直接決定著整條生產(chǎn)線水平的高低,而要保證設(shè)備能夠穩(wěn)定運行的前提就是必須要確保機組設(shè)備得到良好的潤滑效果,故目前改善精軋設(shè)備潤滑是保證設(shè)備穩(wěn)定提升的一個重要措施。
懸絲把脈
目前高線車間精軋高速區(qū)共計7個潤滑站,其中6個潤滑站均使用的油膜軸承油,潤滑形式為循環(huán)潤滑。由于設(shè)計初期濾筒選型較小導致油液過濾時壓差上升較快,同時單位面積內(nèi)流速較快,易造成油液中的水分與油液混合嚴重,對精軋機組設(shè)備的油膜軸承使用壽命造成了一定的影響,易發(fā)生燒輥箱等事故。
對癥下藥
軋鋼廠高線車間在意識到此問題后,迅速組織技術(shù)人員對濾芯濾油量重新進行計算,并查閱進口設(shè)備對過濾器的要求。他們發(fā)現(xiàn),在正常情況下,濾芯每小時的濾油量不能大于10m3,而高線車間現(xiàn)階段使用的濾芯每小時的濾油量卻遠遠大于10m3,使用強度較大是導致濾芯使用壽命及過濾效果降低的“元兇”。在找到問題癥結(jié)所在后,通過與廠家技術(shù)人員溝通、分析,決定采用大過濾器取代原裝過濾器,以增大過濾器體積,增加濾芯數(shù)量。
藥到病除
通過改造,將1#高線預(yù)精軋機組濾芯數(shù)量由原來的7支增大到10支,2#高線預(yù)精軋機組濾芯數(shù)量由原來的3支增大到7支,1#高線精軋機組A線及B線濾芯數(shù)量由原來的7支增大到15支,以此提升濾芯使用壽命并降低單支濾芯的工作強度(單位時間內(nèi)的流量減少)及消耗。在確定好方案后,高線車間準備申報備件及相關(guān)材料,備件回貨后車間逐步對2#高線預(yù)精軋潤滑站及1#高線精軋潤滑站進行改造,目前使用效果較好,據(jù)估算此項改造改善了油品質(zhì)量,確保精軋設(shè)備潤滑得到良好保障的同時,可節(jié)省濾芯備件年消耗達20萬元左右。