圍繞“溫度”,在降溫設備上下功夫。
針對5#、6#爐煙罩液壓站油溫較高,對整套液壓設備造成影響,導致設備更換周期較短,設備更換費用增加問題,該單位維修班對原冷卻水管及油管進行重新排布,將舊的冷卻器拆除,在原安裝位置向外延伸30厘米處安裝新冷卻器,并在兩旁安裝新過濾器。此舉可在設備不停運條件下,關(guān)閉管道兩端閥門,打開旁通管道更換過濾器,從而節(jié)約停機時間。整套改進系統(tǒng)減少了設備維修時間,延長了設備更換周期,同時減輕了人員勞動強度,年可節(jié)省備件消耗費用2萬余元。
圍繞“便利”,在管道輸送上下功夫。
因5#、6#爐氧槍口及下料管從移動段回水管道上串聯(lián),導致生產(chǎn)期間出現(xiàn)水管漏水、閥門失效等問題,只能等待停爐時處理。該單位人員利用檢修期間,將氧槍口、下料水管進行拆除,重新在氧槍口平臺左側(cè)處安裝一個管道,并在此管道上分別開三個管道孔,作為氧槍口、下料管進水管,將其串聯(lián)水管道改造為并聯(lián)水管道,并分別在總管及支管上安裝閥門。此改造杜絕了生產(chǎn)期間因該系統(tǒng)管道和閥門故障的生產(chǎn)中斷事故,年可創(chuàng)效4萬余元。
圍繞“生命鏈”,在合金輸送上下功夫。
針對1#、2#爐共用合金轉(zhuǎn)盤在生產(chǎn)運行中出現(xiàn)轉(zhuǎn)盤翹起、小車脫軌、轉(zhuǎn)盤卡死等現(xiàn)象,導致1#、2#爐合金不能及時加入,易產(chǎn)生廢品問題。該單位人員對原合金轉(zhuǎn)盤、下方支撐軸進行拆除,安裝一個直徑800毫米、厚度100毫米的轉(zhuǎn)盤軸承,利用其軸承盤內(nèi)沿螺栓和轉(zhuǎn)盤底板進行緊固,并按照其軸承外沿螺栓孔對上壓板進行開孔后緊固螺栓。此舉杜絕了原舊合金轉(zhuǎn)盤出現(xiàn)的問題,提高了合金轉(zhuǎn)盤抗損壞能力,年可創(chuàng)效10萬余元。(高建國、樊勝午)