2020年春節(jié)后,新冠疫情在全國蔓延,首鋼京唐公司上游原料的生產(chǎn)、運輸都受到不同程度的影響,生產(chǎn)形勢十分嚴峻。首鋼技術(shù)研究院以試驗焦?fàn)t為紐帶,建立“研—供—產(chǎn)”一體化工作平臺,發(fā)揮試驗焦?fàn)t探索、研發(fā)、診斷的作用,以高爐含碳料為切入點打通科研開發(fā)與產(chǎn)線應(yīng)用相融合的“最后一公里”,為確保鐵焦平衡、高爐順穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。
首鋼技術(shù)研究院小焦?fàn)t班組于2008年由北京轉(zhuǎn)移至首鋼京唐公司,負責(zé)運行1座0.3噸試驗焦?fàn)t、1座0.04噸試驗焦?fàn)t,另配有國標、美標、日標的冷強度測定設(shè)備,是國內(nèi)設(shè)備配置最全面的試驗焦?fàn)t基地。
受疫情因素影響,春節(jié)復(fù)工以來,人員到崗不足,但試驗任務(wù)不能停,面對人員少、任務(wù)重的客觀情況,技術(shù)研究院4名職工自節(jié)后返島復(fù)工起便始終堅守崗位,2個多月未回京。班組重新調(diào)整了生產(chǎn)工序,到崗職工堅守試驗主線,整個班組迎難而上,馬不停蹄推進科研生產(chǎn)、保證試驗進度,力求在現(xiàn)有條件下完成好各項試驗任務(wù)。為應(yīng)對疫情影響,京唐公司要求到6月底要保有15萬噸焦炭存量,生產(chǎn)中需將炭化時間從32小時縮短到30小時,根據(jù)“研—供—產(chǎn)”一體化工作組設(shè)計的方案,小焦?fàn)t緊急安排了5個試驗方案,經(jīng)過試驗后從中優(yōu)選出2個試驗方案用于生產(chǎn),最大限度確保京唐公司焦炭質(zhì)量穩(wěn)定。
班組成員加快試驗生產(chǎn)步伐,但這決不代表生產(chǎn)質(zhì)量可以馬虎。班長吳崇明在試驗中發(fā)現(xiàn)京唐6號方案煉制的焦炭形狀與以往不同,具體表現(xiàn)為條形焦較多,影響粒度篩分。他意識到這可能會對煉鐵工序造成不良影響,便立即向京唐制造部和焦化作業(yè)部反映了這一情況。事實表明,同期生產(chǎn)中也確實發(fā)現(xiàn)了異常,經(jīng)各部門配煤工程師的聯(lián)合分析,找出了問題所在。談起這件事,京唐公司煉鐵部專業(yè)人員豎起大拇指說:“多虧了小焦?fàn)t班組的細心發(fā)現(xiàn),我們更改配比,換成7號方案后,焦炭焦型得到了顯著改善,不僅滿足了高爐要求,還為公司降低了不少成本呢!”
據(jù)統(tǒng)計,2月份以來,小焦?fàn)t班組共完成0.3噸焦?fàn)t試驗18爐、0.04噸焦?fàn)t試驗11爐、開發(fā)試驗新煤種13個。另外,由于焦化部二期自動取料機沒有完工,班組配合制造部、煉鐵部、焦化部、質(zhì)檢部等進行人工取樣,共取煤15個品種,合計達12噸,并連續(xù)19天加做47次篩分試驗,為京唐公司穩(wěn)定生產(chǎn)作出了積極貢獻。
在疫情防控的特殊時期,首鋼技術(shù)研究院小焦?fàn)t班組充分發(fā)揮科研在煤質(zhì)研究、資源保障、配煤優(yōu)化、小焦?fàn)t驗證、焦炭生產(chǎn)、質(zhì)量保證等諸多環(huán)節(jié)的支撐作用,融入到“研—供—產(chǎn)”一體化平臺中,逐步形成“基于常規(guī)指標兼顧鏡質(zhì)組反射率分布”的優(yōu)化配煤技術(shù)思路,有效保障了焦炭質(zhì)量的穩(wěn)定,保證了京唐公司大高爐吃上“精糧”,受到京唐公司好評。