本報訊 近日,新余新鋼資源科技公司針對吸排車排灰速度慢、檢修時間過長等問題進行技術改造。改造后,車輛損耗大幅下降,每年可節(jié)約費用12萬余元。
吸排車承擔著運輸高爐除塵灰的重任,吸排車大罐在吸、排灰過程中經(jīng)常會遇到高溫物料燒損流化床的情況。加之車輛大罐的氣室很容易積灰,導致排灰不順暢,縮短車輛和車載空壓機使用的壽命。由于氣室是密閉式設計,檢修前需要切割開12個方孔,檢修完成后再焊接并將其恢復原位,致使每次檢修一輛車至少需要耗費3天的時間。
為此,該公司組織維修人員對原有設計進行改造。他們在氣倉上開孔,再加焊活動蓋板,利用常見的鋼板加工方法制作30厘米×30厘米的氣倉蓋板,每輛車加工12套,高效率縮短了檢修時間,一天就可以將大罐清理完畢。此舉保障了車輛的正常出勤,為高爐的順行生產(chǎn)打下了良好基礎,同時車輛損耗明顯降低。改造前,單車每月因為排灰不順暢造成的油耗及其他材料損耗共計3000元左右,改造后3輛吸排車每年至少可以節(jié)約費用12萬元。 (劉衛(wèi)萍)
《中國冶金報》(2021年6月9日 08版八版)