本報通訊員 劉海瑞 李曉艷
新年伊始,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠瞄準“國內一流、行業(yè)領先”目標,響應“守正出奇 創(chuàng)新賦能”總要求,系統(tǒng)思考,主動出擊,一手抓疫情防控,一手抓生產(chǎn)經(jīng)營,扎實落實各項措施,多項指標創(chuàng)國內一流水平。
統(tǒng)籌兼顧 科學組織 凸顯高效生產(chǎn)
該單位以生產(chǎn)調度為核心,通過細化生產(chǎn)組織,嚴抓過程工序管控,形成以連鑄為中心、轉爐為基礎、設備作保障、安全是關鍵、溫度為靈魂的生產(chǎn)組織理念,通過嚴格控制工序時間,爭分奪秒,提高生產(chǎn)緊密度,以時間換效率,以效率換效益。
為給連鑄提供優(yōu)質鋼水,提高轉爐終點控制命中率,降低出鋼溫度,加快生產(chǎn)節(jié)奏,該單位從硬件上想辦法,在軟件上添措施,與煉鐵廠協(xié)同聯(lián)動,積極協(xié)調鐵水儲備及鐵水分流,及時處理兌鐵口,減少兌罐影響,加快兌罐節(jié)奏。該單位同時安裝抑塵裝置,提高除塵抑塵效果;調度人員精心組織生產(chǎn),根據(jù)鐵水存儲量科學調整廢鋼配比,控制鐵水壓罐數(shù)量,減少鐵水溫降,更好地服務轉爐;嚴控兌鐵、加廢鋼節(jié)奏,縮短工序時間;優(yōu)化氧槍噴頭參數(shù),采用大流量高氧壓操作模式;實施底吹大流量操作,提高前期脫磷效果,縮短轉爐供氧時間;采用聲吶化渣系統(tǒng)、轉爐擲落式在線自動檢測工藝,實施不倒爐出鋼,同時對出鋼口進行擴徑優(yōu)化,有效縮短了轉爐冶煉周期,使轉爐冶煉周期由30分鐘/爐縮短至26分鐘/爐,120噸轉爐出鋼溫度達到1620℃。
全員創(chuàng)新 建言獻策 爭做創(chuàng)效先鋒
為達到煉鋼高效生產(chǎn)要求,使轉爐與連鑄工序間節(jié)奏匹配,該單位技術人員圍繞連鑄“三恒”澆注目標,通過中包加高擴容、實施側排渣工藝、大包水口擴徑、源頭管控二冷水水質、優(yōu)化配水工藝、定期清理噴頭、優(yōu)化噴嘴型號等方式提高冷卻效果,提高連鑄拉速。
該單位全面實施連鑄結晶器液面自動控制等工藝,提高了生產(chǎn)效率;自主設計吹氬在線自動調溫裝置,實施中包連續(xù)測溫,精準調控中包溫度,為低溫快鑄奠定基礎。
該單位充分利用鋼水富余熱量,在轉爐出鋼期間往鋼包內配加高錳鐵塊,吹氬站配加非定尺、鋼筋頭等清潔廢鋼,降低合金成本;實施微合金化工藝,形成鈮鋼、鈮釩鋼、微氮鈮鋼、微氮釩鋼等多種成分模型,根據(jù)合金市場價格實施調整生產(chǎn)工藝,進一步降低合金生產(chǎn)成本。
同時,該單位依靠技術進步,開展多項科研項目,多項關鍵技術指標實現(xiàn)新突破,120噸轉爐鋼鐵料消耗為1048kg/t,轉爐爐齡達到國內先進水平;同等裝備條件下,轉爐生產(chǎn)效率達到行業(yè)領先水平,為公司實現(xiàn)高效低耗生產(chǎn)模式奠定了堅實基礎。