首頁>新聞中心>冶金技術(shù)

安鋼耐酸管線鋼超低硫冶金工藝的研究

2019-05-16 09:30:00

  田云生 趙天陽 孫拓 張遠強

  應用于復雜的潮濕、酸性環(huán)境中的抗裂紋、抗侵蝕的鋼種如石油、天然氣輸送用耐酸管線鋼,硫[S]含量要求≤0.0020%,對生產(chǎn)工藝要求較高,屬于管線鋼中的前沿產(chǎn)品。隨著高酸性天然氣氣田的開采,這樣的超低硫管線鋼的需求量日益增加。本文主要分析了安鋼150噸LF爐在冶煉超低硫鋼過程中深脫工藝的操作流程,進而分析LF爐深脫硫工藝的關(guān)鍵環(huán)節(jié),摸索出安鋼二煉軋廠生產(chǎn)耐酸管線鋼冶金控制工藝。

  實施方案及研究動向

  煉鋼設備及生產(chǎn)工藝。安鋼二煉軋廠有3座150噸轉(zhuǎn)爐,爐卷生產(chǎn)線精煉設備采用雙車單工位150噸LF爐,為VD爐提供一次精煉鋼水等精煉任務。

  建立相應的評價機制把關(guān)原材料。

  轉(zhuǎn)爐爐渣為堿性氧化渣,脫硫率低,冶煉過程中主要是控制其增硫。因此,在整個工藝控制中,若要得到轉(zhuǎn)爐低硫的粗鋼,原材料初始硫含量至關(guān)重要。表1為鐵水評價標準。

  本次試驗廢鋼主要采用本廠返回的廢品,一般硫含量均在0.030%以下。實際操作中,在冶煉前,對石灰、鐵水進行抽檢取樣。表2為鐵水抽驗化驗結(jié)果。

  石灰取樣抽檢各項指標相對較好,硫含量較低,平均0.024%,滿足一級石灰等級要求。

  從表1、表2可以看出,鐵水硫含量相對較高,只有一爐(8K03779)硫含量達到了目標要求;鐵水溫度較高,鐵水折鐵后溫度平均為1385攝氏度,合格率為100%。

  鐵水預處理。鐵水在入爐前,試驗采用鐵水預處理工藝,從而降低進入轉(zhuǎn)爐的硫含量。耐酸管線鋼冶煉過程中鐵水脫硫數(shù)據(jù)見表3。

  從表3可以看出,耐酸管線鋼屬于超低硫鋼,在冶煉過程,脫硫周期相對較長,平均57分鐘,由于脫硫精度較高,石灰、鎂粉吹入量較多,扒損平均在4噸。

  轉(zhuǎn)爐工藝控制。超低硫鋼冶煉在轉(zhuǎn)爐與其它鋼種區(qū)別在于:轉(zhuǎn)爐在吹煉過程中,在C、P進入目標要求后,還要兼顧脫硫任務,轉(zhuǎn)爐吹煉前期、中期,要把爐渣化透,提高爐渣堿度,當磷進入目標后,提高熔池溫度,必要時補加渣料以提高后期爐渣堿度,為脫硫提供高堿度條件。

  轉(zhuǎn)爐裝入量:考慮轉(zhuǎn)爐脫磷和脫碳目標(終點碳≤0.03%,P≤0.012%)及150噸VD爐的冶煉能力,設計上出鋼量控制在140噸~145噸,故裝入量按鐵水140噸,廢鋼15噸設定(見表4);從表4可以看出,總裝入量基本滿足預期設定標準,出鋼量略有波動,但能夠適應現(xiàn)場冶煉工藝要求。

  通過以上工藝調(diào)整,本次生產(chǎn)轉(zhuǎn)爐終點指標控制較好,實現(xiàn)終點多項指標全部命中(見表5、表6)。

  終點碳及終點氧:由于轉(zhuǎn)爐已無底吹,終點氧相對較高,平均1314ppm,終點碳均達到0.03%(除8K03777終點樣取樣失敗)以下。

  終點硫:在確保脫硫扒渣,控制硫含量高的爐料(燒結(jié)返礦)加入量的條件下,試驗采用本廠自產(chǎn)廢鋼,不加生鐵塊,同時有意提高吹煉后期溫度,在終點取樣成功的爐次,終點硫均達到目標要求(目標[S]≤0.005%),平均0.0038%,即39ppmm。終點溫度:平均為1674攝氏度,4爐鋼全部命中目標(目標要求1660攝氏度~1680攝氏度)。合金化:出鋼采用金屬錳、硅鐵進行合金化,過程控制較好,4爐鋼Mn全部命中目標。出鋼頂渣:轉(zhuǎn)爐出鋼過程進行爐渣改質(zhì),即在出鋼過程中加入一定量的石灰,利用出鋼過程鋼水的攪動可促進進一步的脫硫,同時為LF爐深脫硫工藝造渣打基礎。本次試驗出鋼過程中一次性加入石灰(前兩爐200千克/爐,后兩爐300千克/爐)。

  LF爐深脫硫工藝研究。

  LF爐深脫硫是本次試驗的重點。筆者從脫硫的熱力學、動力學角度出發(fā),工藝控制上前期以熱力學為主,當熱力學條件具備后,迅速提高攪拌強度,強化動力學條件,在最短時間內(nèi)把硫脫至目標要求。

  造渣工藝:渣料分三批加入,前兩批渣料主要用于造脫硫還原渣,石灰為1500千克/爐~1800千克/爐,精煉劑300千克/爐~600千克/爐,第三批渣料主要用于稀釋爐渣中的硫含量,調(diào)整爐渣粘度等。

  第一爐鋼8K03776在LF爐精煉過程控制。8K03776為冶煉的第一爐鋼,在LF爐操作如圖1~圖3所示。

  從圖1、圖2可以看出,本爐鋼進LF爐時溫度較高,為1615攝氏度。精煉開始6分鐘時,試驗對本爐鋼喂入鋁線,至精煉14分鐘時,已加入兩批渣料,此時石灰加入量共1598千克,精煉劑加入量共300千克,此時的溫度為1657攝氏度;觀察鋼渣液面,渣料已經(jīng)全部化盡,流動性較好,此時開大氬氣流速至300標準升每分鐘(如圖3),6分鐘后取樣,鋼液的硫[S]含量為20ppm,沒有進入目標要求。試驗再次送電8分鐘,溫度顯示1698攝氏度,開大氬氣流速至850標準升每分鐘,攪拌4分鐘,取樣,鋼液硫[S]含量為12ppm,氬氣流速為850標準升每分鐘攪拌4分鐘,再次取樣,鋼液的硫含量[S]為1ppm。試驗將氬氣流速調(diào)至50標準升每分鐘,2分鐘后加入第三批渣料,進一步提高渣量,稀釋渣中硫含量,避免后序精煉過程發(fā)生回硫現(xiàn)象。

  從圖1~圖3及現(xiàn)場冶煉情況分析如下。

  溫度分析:鋼水溫度較高,最高溫度為1698攝氏度,鋼水滿足高溫條件,具備深脫硫熱力學要求;渣量分析:石灰加入量為1898千克,精煉劑為300千克,鋼水量為142.76噸,即脫硫時的渣量,石灰占比為13.29千克/噸鋼,精煉劑占比為2.10千克/噸鋼,總渣量占比為15.39千克/噸鋼,本爐鋼滿足大渣量條件,具備深脫硫熱力學要求。堿度分析:脫硫前爐渣堿度R經(jīng)檢驗為5.16,堿度較高,滿足深脫硫熱力學要求。氧化性分析:本爐鋼在冶煉過程采用全程控鋁操作,從圖1可以看到,進LF爐后鋁[Al]含量為0.028%,送電6分鐘時,進行補加鋁線,取樣的鋁[Al]含量為0.031%,參考相關(guān)資料,[Al]≥0.010%時,鋼中氧[O]≤0.0007%可推斷,此時鋼中氧含量較低,鋼水滿足低氧化性條件,具備深脫硫熱力學要求。脫硫動力學分析:本爐鋼爐渣成型后,前期脫硫困難,通過攪拌,鋼水中硫含量降低不明顯。參考資料顯示,當硫脫除至0.0015%以下時,硫在鋼液中傳遞成為反應的限制環(huán)節(jié)。由此可知,前期脫硫由于氬氣流量控制較小,攪拌強度不夠,鋼渣界面更新相對較慢,這是前期脫硫困難的主要原因;后期調(diào)整氬氣流量,提高攪拌強度后,深脫硫任務順利完成。

  8K03777、8K03778、8K03779在LF爐冶煉情況。根據(jù)第1爐的冶煉經(jīng)驗,在以下3爐鋼冶煉過程中,對LF爐深脫硫工藝進行優(yōu)化,當熱力學達到要求,即滿足脫硫要求的高堿度、高溫度、大渣量、低氧化性時,開大底吹氬氣(850標準升每分鐘),強化動力學條件,攪拌6分鐘左右時取樣,硫含量全部進入目標要求。

  工藝優(yōu)化后,LF爐操作趨于流程化,過程控制平穩(wěn),集中熱力學與動力學條件進行強力脫硫過程中,鋼水中硫含量降低明顯,能夠滿足耐酸管線鋼的超低硫冶金控制工藝要求。

  LF爐脫硫綜合分析。依據(jù)8K03776、8K03777、8K03778、8K03779四爐鋼現(xiàn)場冶煉情況及取樣結(jié)果,對安鋼二煉軋廠150噸LF爐深脫硫工藝分析如下。

  溫度:四爐鋼脫硫開始時溫度分別為1657攝氏度、1638攝氏度、1612攝氏度、1641攝氏度。第一爐經(jīng)過調(diào)整LF爐底吹氬氣流量,強化脫硫動力學條件后,脫硫值進入目標,但此時溫度偏高(最高時達1698攝氏度),加劇了鋼包、電極等材料的侵蝕程度;后3爐脫硫比較平穩(wěn),特別是8K03778,溫度相對較低(脫硫開始時溫度1612攝氏度),這一溫度仍能滿足LF爐深脫硫的溫度條件,同時由于溫度相對較低,對鋼包、電極等材料侵蝕相對較小,有利于安全生產(chǎn)。

  從表7可以看出,四爐鋼脫硫時的渣量大致相同,出鋼量按平均142噸計算,從轉(zhuǎn)爐出鋼采用石灰改質(zhì)及LF爐造渣深脫硫,石灰總加入量(包括頂渣、第一批及第二批渣料)平均為1800千克/爐,約12.7千克/噸鋼,精煉劑為300千克/爐,約2.06千克/噸鋼,第三批渣料主要用于脫硫后稀釋渣中硫含量,防止回硫。氧化性:四爐鋼在脫硫前均提前喂入鋁線進行深脫氧,取樣分析四爐鋼脫硫前鋁含量均在0.030%~0.040%,說明鋁控制在0.030%~0.040%時,能夠滿足LF爐深脫硫工藝的低氧化性要求。動力學條件:8K03776因動力學條件不足,第一次脫硫沒有達到目標要求,經(jīng)氬氣流量調(diào)整(由300標準升每分鐘增加至850標準升每分鐘)后,再次脫硫,鋼水中的硫下降明顯,效果顯著。由此分析可知,當熱力學條件滿足后,增強鋼水攪拌強度,強化動力學條件是LF爐達到深脫硫工藝的必要條件。

  LF爐深脫硫工藝小結(jié)。在耐酸管線鋼冶金控制工藝中,LF爐實現(xiàn)深脫硫工藝的條件為:轉(zhuǎn)爐粗鋼中硫含量[S]≤0.005%;脫硫溫度≥1610攝氏度;脫硫時渣量分別是石灰為1800千克/爐(約12.7千克/噸鋼),精煉劑為300千克/爐(約2.06千克/噸鋼);脫硫前鋼中鋁含量[Al]為0.020%~0.050%;堿度R約為5.0;動力學上,在條件允許的前提下盡可能提高攪拌強度,推薦氬氣流量為850標準升/分鐘。

  試驗結(jié)果

  通過控制原材料的硫含量,優(yōu)化轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝,強化LF爐深脫硫能力,安鋼二煉軋廠順利完成了耐酸管線超低硫鋼冶煉試驗。其通過鋼坯取樣,采用碳硫儀化驗成品硫含量見表8。

  從表8可以看出,本次試驗硫含量控制較好,成品硫含量全部命中目標要求,最低0.0002%,即2ppm,最高0.0005%,即5ppm,平均0.0004%,即4ppm。

  結(jié)論

  從試驗過程及數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看耐酸管線鋼冶金控制工藝主要有以下幾點:

  降低入轉(zhuǎn)爐原材料的硫含量,特別是用量較大的石灰、鐵水、廢鋼等,控制轉(zhuǎn)爐粗鋼硫[S]含量≤0.005%;強化LF爐熱力學條件,在鋼水脫硫開始時,溫度可控制在1610攝氏度~1650攝氏度;強化LF爐動力學條件,鋼水脫硫時氬氣流量為850標準升/分鐘;LF爐脫硫時間控制約為6分鐘;LF爐脫硫渣量控制,石灰總加入量約為12.7千克/噸鋼,精煉劑約2.06千克/噸鋼,總渣量約為14.76千克/噸鋼;為降低鋼水氧含量,LF爐冶煉全程鋼水鋁[Al]含量保持在0.020%~0.050%。

  《中國冶金報》(2019年05月16日 06版六版)

版權(quán)說明

【1】 凡本網(wǎng)注明"來源:中國冶金報—中國鋼鐵新聞網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于中國鋼鐵新聞網(wǎng)。媒體轉(zhuǎn)載、摘編本網(wǎng)所刊 作品時,需經(jīng)書面授權(quán)。轉(zhuǎn)載時需注明來源于《中國冶金報—中國鋼鐵新聞網(wǎng)》及作者姓名。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
【2】 凡本網(wǎng)注明"來源:XXX(非中國鋼鐵新聞網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng) 贊同其觀點,不構(gòu)成投資建議。
【3】 如果您對新聞發(fā)表評論,請遵守國家相關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律 責任。
【4】 如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的。電話:010—010-64411649
品牌聯(lián)盟
  • 燃燒裝置2.gif
  • 湖南華菱集團.jpg
  • 山東鋼鐵集團.jpg
  • 1_看圖王.png
  • W020190430461031429831.jpg
  • 首鋼.jpg
  • 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院logo1.jpg
  • W020130618825601874406.jpg
  • W020130618825602778336.jpg
  • W020130618825603702632.jpg
  • W020130618825617201098.jpg
  • W020130618825606679805.jpg
  • W020130618825607505186.jpg
  • brand04.png
  • brand06.png
  • brand05.png
  • brand03.png
  • brand02.png
  • brand01.png
    read_image.gif

    地址:北京市朝陽區(qū)安貞里三區(qū)26樓 郵編:100029 電話:(010)64442120/(010)64442123 傳真:(010)64411645 電子郵箱:csteelnews@126.com

    中國冶金報/中國鋼鐵新聞網(wǎng)法律顧問:大成律師事務所 楊貴生律師 電話:010-58137252 13501065895 Email:guisheng.yang@dachenglaw.com

    中國鋼鐵新聞網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用 京ICP備07016269 京公網(wǎng)安備11010502033228