本報(bào)通訊員 郭大超 記者 王慶
首鋼股份公司煉鐵作業(yè)部圍繞公司“兩會(huì)”確定的任務(wù)目標(biāo),面對(duì)新冠肺炎疫情防控的新形勢(shì),從挖掘內(nèi)部潛力出發(fā),積極消化原燃輔料保供困難、物流運(yùn)輸受限、人員緊張等不利因素,狠抓礦料平衡、高爐操作管理和設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,始終保持高爐高水平順?lè)€(wěn)的局面,產(chǎn)量和燃料消耗指標(biāo)都較理想:今年前兩個(gè)月鐵產(chǎn)量累計(jì)超產(chǎn)2.91萬(wàn)噸,降低固定費(fèi)用產(chǎn)生的效益為2529萬(wàn)元;平均入爐焦比為303.55kg/t,與去年相比降低16.41kg/t,累計(jì)降低燃料費(fèi)用7204萬(wàn)元,創(chuàng)3座高爐生產(chǎn)以來(lái)的最好水平。首鋼股份公司煉鐵作業(yè)部用主要指標(biāo)持續(xù)攀升的實(shí)際行動(dòng),為抗擊疫情做出了積極貢獻(xiàn)。該部的主要做法如下:
一是強(qiáng)化原料管理,把好鐵前源頭關(guān)。
該部不斷提升精料操作水平,綜合考量原燃料的化學(xué)成分、物理性能、使用性能和采購(gòu)價(jià)格,用技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析的方法進(jìn)行科學(xué)計(jì)算和評(píng)價(jià),追求性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原燃料。為實(shí)現(xiàn)降低焦比,避免爐況出現(xiàn)波動(dòng),該部成立鐵前燃料成本攻關(guān)組,組織采購(gòu)、資源、生產(chǎn)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)進(jìn)行攻關(guān),及時(shí)通報(bào)市場(chǎng)信息。該部持續(xù)完善原燃料質(zhì)量管理體系,保證入爐料質(zhì)量穩(wěn)定,對(duì)入爐焦炭、燒結(jié)礦和球團(tuán)礦等總計(jì)17個(gè)主要質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,強(qiáng)化入爐料的綜合管控,提高入爐料綜合品位,降低堿金屬及鋅負(fù)荷,減少原燃料質(zhì)量波動(dòng)對(duì)高爐的影響。該部針對(duì)頻繁變料導(dǎo)致燒結(jié)礦品位偏低、粒度偏碎的問(wèn)題,嚴(yán)格執(zhí)行《燒結(jié)基礎(chǔ)料比控制措施》,穩(wěn)定燒結(jié)堿度,提高燒結(jié)礦品位,開(kāi)展粒級(jí)攻關(guān),改善燒結(jié)礦粒度組成。該部落實(shí)科學(xué)燃料管控,加強(qiáng)科室、作業(yè)區(qū)之間的協(xié)同,提高焦炭冷強(qiáng)度和優(yōu)化焦炭粒級(jí)分布,進(jìn)一步降低全焦消耗;持續(xù)優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu),提高原煤質(zhì)量,降低煤流失率。
二是細(xì)化高爐操作,提升穩(wěn)定順行水平。
該部不斷強(qiáng)化“一切以高爐為中心”的全局意識(shí),以居安思危的緊迫感確保生產(chǎn)穩(wěn)定順行。該部根據(jù)3座高爐各自的冶煉條件,加強(qiáng)與業(yè)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)對(duì)標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化基本操作制度。高爐上部堅(jiān)持“打開(kāi)中心、穩(wěn)定邊緣及穩(wěn)定中心、照顧邊緣”的調(diào)整思路,堅(jiān)持“大礦批、大角差”的布料模式,提升頂壓使用水平,提高煤氣利用率;下部堅(jiān)持“大風(fēng)量、高富氧、高風(fēng)速、高動(dòng)能”的送風(fēng)制度,用全風(fēng)溫,擴(kuò)大回旋區(qū)面積,吹透中心,增強(qiáng)爐缸活躍度,提高高爐適應(yīng)能力,以長(zhǎng)期穩(wěn)定順行實(shí)現(xiàn)高效低耗。強(qiáng)化高爐爐外及時(shí)出凈渣鐵管理,加強(qiáng)對(duì)炮泥質(zhì)量管理,嚴(yán)禁炮泥質(zhì)量大幅波動(dòng);抓好爐前的標(biāo)準(zhǔn)化操作,維護(hù)好鐵口,確保鐵口深度和強(qiáng)度;按規(guī)程要求加強(qiáng)對(duì)爐前泥炮、開(kāi)口機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備的巡檢,及時(shí)排除設(shè)備隱患,確保設(shè)備安全運(yùn)行;根據(jù)爐內(nèi)操作要求做好零間隔出鐵的組織工作,及時(shí)排盡渣鐵,杜絕憋風(fēng)等情況出現(xiàn),為爐內(nèi)創(chuàng)造良好條件。一、二號(hào)高爐采用美固美特有限公司先進(jìn)技術(shù)完成爐缸澆注工作后,爐缸活躍性大幅提高,燃料比大幅下降,不再需要加鈦?zhàn)o(hù)爐。該部不斷完善澆注后的爐缸維護(hù)措施,明確護(hù)爐標(biāo)準(zhǔn),切實(shí)落實(shí)常態(tài)化護(hù)爐方針,延長(zhǎng)高爐爐缸壽命,為實(shí)現(xiàn)高爐穩(wěn)定順行、高效低耗提供了重要保障。
三是優(yōu)化設(shè)備管控,確保高爐連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
該部堅(jiān)持強(qiáng)化高作業(yè)率設(shè)備日常維護(hù),提高職工處理突發(fā)事故的能力和水平,以精細(xì)管理的責(zé)任意識(shí)確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。防控新冠肺炎疫情以來(lái),人員不足的情況凸顯,保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的責(zé)任非常艱巨。為此,該部結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,制訂專(zhuān)門(mén)的特護(hù)措施和搶修預(yù)案,通過(guò)強(qiáng)化檢查和規(guī)范操作,確保設(shè)備隱患處于可控狀態(tài)。為確保疫情防控期間檢修工作高質(zhì)量完成,該部超前組織,統(tǒng)籌安排,事先做好詳細(xì)周密的安排和動(dòng)員,制訂《檢修組織方案》《檢修安全保衛(wèi)工作方案》《疫情期間臨時(shí)管控措施》等,對(duì)檢修備品備件準(zhǔn)備、檢修人員體溫檢測(cè)、工機(jī)具協(xié)調(diào)、檢修進(jìn)度管控、檢修質(zhì)量監(jiān)管、安全保衛(wèi)及TPM、后勤保障等工作進(jìn)行了全面布置。各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員堅(jiān)持全程跟蹤,加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管,促進(jìn)檢修工作高效推進(jìn)。安全人員認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,從“人、機(jī)、環(huán)、管”等方面加強(qiáng)檢修安全管理,消除各類(lèi)隱患。檢修過(guò)程中,廣大職工不怕苦、不怕累,連續(xù)奮戰(zhàn),克服室外低溫作業(yè)、爐前高溫炙烤、重體力作業(yè)等諸多困難,確保各自負(fù)責(zé)的檢修項(xiàng)目保質(zhì)保量地組織實(shí)施。最終,兩座高爐均實(shí)現(xiàn)順利、快速送風(fēng)復(fù)產(chǎn)。