本報訊(記者丁家峰 通訊員苑錳)近日,首鋼通鋼公司軋鋼事業(yè)部職工創(chuàng)新工作室設(shè)計開發(fā)的加熱爐自動出鋼坯系統(tǒng)模塊,經(jīng)過階段性運行,取得良好效果,實現(xiàn)了一鍵控制坯料入爐、推鋼機動作、步進梁出鋼坯自動化操作。
據(jù)了解,此前該公司精棒線加熱工序生產(chǎn)組織模式為儀表室操作,操作順序為:第一步鋼坯入爐,第二步推鋼機推鋼,第三步推鋼機收回,第四步加熱爐步進梁出鋼坯。出一根鋼坯操作工需要操作4次按鈕,按每班出鋼坯400根計算,每班需要操作1600次,平均27秒操作一次,職工勞動強度大。為降低職工勞動強度,該事業(yè)部職工創(chuàng)新工作室結(jié)合生產(chǎn)實際,積極開展設(shè)備科技攻關(guān)活動,成立了課題攻關(guān)小組,提出采用一鍵式出鋼坯智能模式,使鋼坯可以在無任何人操作的情況下,按照設(shè)定程序連續(xù)出鋼坯。此項技術(shù)改造可以把出鋼坯節(jié)奏調(diào)整到最佳,達到產(chǎn)線允許情況下的最大作業(yè)效率,并降低職工勞動強度。同時,該技術(shù)還消除了因人工操作導致鋼坯追尾故障與出鋼坯節(jié)奏慢導致生產(chǎn)作業(yè)率降低的現(xiàn)象。
經(jīng)過全體技術(shù)人員的共同努力,該公司精棒線加熱爐智能出鋼坯技術(shù)改造工作順利完成,為提高生產(chǎn)作業(yè)率、軋鋼生產(chǎn)穩(wěn)定順行提供了技術(shù)支撐。
《中國冶金報》(2019年11月28日 03版三版)