本報(bào)通訊員 王述杰
安鋼第一煉軋廠在環(huán)保工作中,堅(jiān)持“加”“減”法并舉,走出了一條環(huán)保、成本、效益相輔相成、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的良性循環(huán)道路。今年1月至4月份,該廠煉鋼、軋鋼各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)均保持了較好水平,冶煉爐數(shù)、軋鋼品種材比例達(dá)到歷史新高。
環(huán)保做“加”法,
讓生產(chǎn)不再“限行”
近年來,該廠共投入環(huán)保資金超過3億元,完成無組織排放點(diǎn)治理100余個(gè),環(huán)保指標(biāo)持續(xù)改善,固體廢物分類收集處理綜合利用率達(dá)100%,綜合排放指標(biāo)合格率達(dá)100%,環(huán)保設(shè)施同步開機(jī)率達(dá)100%。該廠主要環(huán)保排放點(diǎn)全部與國家環(huán)境監(jiān)測部門聯(lián)網(wǎng),環(huán)保數(shù)據(jù)24小時(shí)監(jiān)控,達(dá)標(biāo)率100%?!斑@些改造解決的不僅是不冒煙、無粉塵等環(huán)保表象問題,而且是更深層次、更高水平、更強(qiáng)力度的環(huán)保能力提升。”該廠負(fù)責(zé)環(huán)保工作的專業(yè)主管呂健告訴筆者。
為提高環(huán)保整體效果,由該廠主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥,組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)照國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全廠環(huán)保設(shè)施進(jìn)行了地毯式排查,對(duì)分類、分項(xiàng)、分級(jí)進(jìn)行了詳細(xì)分析,徹底摸清了環(huán)保欠賬底數(shù)。同時(shí),該廠根據(jù)實(shí)際制訂了可行性環(huán)保提升方案。在公司的大力支持下,該廠完成了900噸混鐵爐除塵工程、100噸轉(zhuǎn)爐一次電除塵改造、100噸轉(zhuǎn)爐三次除塵、100噸轉(zhuǎn)爐煤氣回收、鐵水一罐到底等重大環(huán)保工程建設(shè)。該廠對(duì)廢鋼場地進(jìn)行了硬化和封閉工作,結(jié)束了20余年來露天存儲(chǔ)廢鋼的歷史,徹底解決了廢鋼在存儲(chǔ)、裝卸、倒運(yùn)過程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵問題。
2020年初以來,該廠克服疫情和資金困難雙重影響,鎖定A級(jí)環(huán)保績效企業(yè)目標(biāo),堅(jiān)持高起點(diǎn)上再跨越,查漏補(bǔ)缺抓環(huán)保。該廠組織人員到行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),從生產(chǎn)裝備、環(huán)保設(shè)施、組織治理、監(jiān)控監(jiān)測等方面進(jìn)行了對(duì)比分析,提出了改造升級(jí)建議。
排放做“減”法,
讓成本順勢(shì)而下
隨著環(huán)保深度治理的不斷提升,該廠各類排放物指標(biāo)出現(xiàn)了下降,其中5個(gè)干法袋式除塵器全部實(shí)現(xiàn)了10毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米的控制排放;轉(zhuǎn)爐一次顆粒物排放達(dá)到15毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米;6臺(tái)加熱爐全部實(shí)施了低氮燃燒改造升級(jí),燃料消耗量大幅降低,基準(zhǔn)含氧排放氮氧化物濃度下降了150毫克/立方米,減少了二氧化碳排放量。
另外,該廠在環(huán)保工作中不斷提高自主創(chuàng)新能力,堅(jiān)持“抓環(huán)保就是增效益,強(qiáng)環(huán)保就是降成本”的原則,努力探索環(huán)保、成本、效益之間的黃金法則,讓環(huán)保不再是限制企業(yè)發(fā)展的“絆腳石”。該廠在電爐生產(chǎn)中會(huì)產(chǎn)生大量的灰塵,而且電爐除塵灰含有重金屬,一般的除塵灰處理根本做不到無害化處理。該廠和兄弟單位聯(lián)手,在電爐除塵灰內(nèi)添加溶劑,制作成了污泥球。這種污泥球是轉(zhuǎn)爐冶煉造渣的原料,可以大幅降低轉(zhuǎn)爐石灰用量,壓縮轉(zhuǎn)爐煉鋼成本,實(shí)現(xiàn)了電爐除塵灰無害化循環(huán)利用。
《中國冶金報(bào)》(2020年05月21日 08版八版)