本報訊 能源介質(zhì)消耗在生產(chǎn)制造成本中占比較大,為了更有效地節(jié)能降耗,中國寶武馬鋼長材事業(yè)部以“追求極致能效”為目標(biāo)開展六大節(jié)能課題攻關(guān),將2022年節(jié)能降耗大戲推向高潮。
其六項攻關(guān)課題分別是:8條軋線節(jié)電模式探索、加熱爐降低燃耗、提高余熱蒸汽回收、提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收水平、提高轉(zhuǎn)爐蒸汽回收量、優(yōu)化轉(zhuǎn)爐除塵用電,攻關(guān)采取周例會方式推進(jìn)。
首先,由能源管理員梳理分析事業(yè)部各條產(chǎn)線近三年主要能源介質(zhì)消耗的數(shù)據(jù),并以三年中最好水平作為年內(nèi)攻關(guān)必達(dá)指標(biāo)。其次,六個攻關(guān)課題組圍繞如何實現(xiàn)攻關(guān)必達(dá)指標(biāo),深入現(xiàn)場,了解生產(chǎn)信息,詳細(xì)分析日消耗變動的原因,借助提升管理手段,細(xì)化節(jié)能措施。如規(guī)定在不同停軋時長情況下,相應(yīng)設(shè)備分類停轉(zhuǎn)的要求;再如在確保安全的前提下,適當(dāng)提高蒸汽放散壓力,增加轉(zhuǎn)爐并網(wǎng)蒸汽量,減少放散損失。第三是采取針對性措施,減少外部客觀因素的影響。
針對各項攻關(guān)、技改措施,各課題負(fù)責(zé)人詳細(xì)分解改造計劃,每周例會匯報改造進(jìn)度,利用停產(chǎn)、停軋間隙力改造,力爭年內(nèi)盡早實施見效。
與此同時,為確保節(jié)能措施常態(tài)化,該事業(yè)部針對不同攻關(guān)措施,出臺了相應(yīng)的監(jiān)督、檢查考核制度,以周通報、月考核推進(jìn)落實。
多措并舉,初顯成效。8月份,該事業(yè)部一區(qū)煉鋼工序能耗為-16.11kgce/t、二區(qū)煉鋼工序能耗為-10.4kgce/t,創(chuàng)下歷史最好水平,達(dá)到了2022年公司挑戰(zhàn)目標(biāo)值。其中一區(qū)蒸汽并網(wǎng)量為70.84kg/t,二區(qū)蒸汽并網(wǎng)量為69.75kg/t,二區(qū)轉(zhuǎn)爐煤氣回收達(dá)到87.18Nm3/t、熱值達(dá)到6712KJ/km3,以上指標(biāo)均達(dá)到了本年度最好水平;小棒余熱蒸汽回收達(dá)到102.6kg/t,也創(chuàng)下新高,達(dá)到了2022年該公司挑戰(zhàn)目標(biāo)值。9月份之后,該事業(yè)部各項指標(biāo)保持了良好態(tài)勢。 (計長花)