軋鋼廠高線(xiàn)車(chē)間粗中軋軋機(jī)使用的聯(lián)軸器為GSL伸縮式鼓形齒聯(lián)軸器,其使用壽命在1年時(shí)間左右。粗軋軋機(jī)改造為無(wú)孔型軋制后,軋機(jī)軋輥中心距相應(yīng)變大,致使聯(lián)軸器的最大傾角變大。聯(lián)軸器在使用過(guò)程中易出現(xiàn)鼓型齒壓蓋螺栓斷裂、鼓型齒磨損較快等問(wèn)題,其中立式軋機(jī)聯(lián)軸器問(wèn)題尤為突出,聯(lián)軸器的使用壽命變短之后,一方面對(duì)生產(chǎn)造成一定影響,另一方面頻繁的損壞造成備件消耗較大,人員勞動(dòng)強(qiáng)度增大,且存在一定的安全隱患。
針對(duì)此問(wèn)題,廠領(lǐng)導(dǎo)及車(chē)間主任通過(guò)對(duì)比棒線(xiàn)車(chē)間粗軋軋機(jī)使用的十字萬(wàn)向聯(lián)軸器。自2013年8月投產(chǎn)以來(lái),棒線(xiàn)粗軋十字萬(wàn)向聯(lián)軸器更換數(shù)量不超過(guò)10支,其中立式軋機(jī)聯(lián)軸器零故障運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)達(dá)5年。通過(guò)對(duì)比,技術(shù)人員通過(guò)查閱相關(guān)資料以及與設(shè)備廠家技術(shù)人員溝通決定優(yōu)化選型設(shè)計(jì),將GSL伸縮式鼓形齒聯(lián)軸器改造成貫穿式萬(wàn)向聯(lián)軸器。備件回貨后,高線(xiàn)車(chē)間積極利用停機(jī)檢修時(shí)間對(duì)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題較頻繁的1#高線(xiàn)2架軋機(jī)聯(lián)軸器進(jìn)行改造,改造后設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),效果明顯,徹底解決了聯(lián)軸器擺角較小引起的頻繁損壞問(wèn)題,同時(shí)降低設(shè)備故障率及減少備件材料消耗。
據(jù)悉軋鋼廠高線(xiàn)車(chē)間后續(xù)將繼續(xù)利用檢修停機(jī)時(shí)間陸續(xù)對(duì)其他架次聯(lián)軸器進(jìn)行改造,以此減少設(shè)備故障,提高生產(chǎn)效率。
“梅花”改“球籠式”,替換鏈接方式
軋鋼廠2#高線(xiàn)上料臺(tái)架處輸送輥道與減速電機(jī)原傳動(dòng)為梅花聯(lián)軸器連接,由于輸送輥道和減速電機(jī)之間距離較近加之長(zhǎng)時(shí)間受紅鋼烘烤、上料臺(tái)架落鋼方式等影響。輥道聯(lián)軸器和減速機(jī)容易脫開(kāi)輥道無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn),造成加熱爐空步、鋼坯無(wú)法正常輸送至加熱爐內(nèi),致使軋線(xiàn)生產(chǎn)中斷并且因?yàn)檎饎?dòng)較大減速電機(jī)等備件損壞頻繁。據(jù)統(tǒng)計(jì)改造前每月大概損壞減速機(jī)電機(jī)備件1-2件,月影響生產(chǎn)4-6小時(shí)左右。
偶然的一次,高線(xiàn)車(chē)間維修班長(zhǎng)白鵬宇突然想到如果將輥道與減速電機(jī)傳動(dòng)鏈接方式改變,同時(shí)加大輥道與減速電機(jī)之間的連接距離是否能解決此問(wèn)題。于是,他效仿風(fēng)冷輥道與減速電機(jī)的連接方式,將原梅花聯(lián)軸器改為球籠式等速萬(wàn)向聯(lián)軸器。同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地情況將減速電機(jī)底座整體后移,以拉大減速電機(jī)與輥道間距離且減小落鋼沖擊影響。改造后大量減少減速電機(jī)備件消耗,年可節(jié)約備件成本達(dá)8萬(wàn)元左右。