近期,陜鋼龍鋼公司軋鋼廠對精軋機組進口導(dǎo)衛(wèi)進行改造,解決了導(dǎo)衛(wèi)板不耐磨易變形,影響生產(chǎn)節(jié)奏的問題。
軋機導(dǎo)衛(wèi)是將軋件按既定的方向和狀態(tài)準確、穩(wěn)定地進入和導(dǎo)出軋輥的工藝裝置,在生產(chǎn)過程中十分重要。但生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)普通鋼板制作的導(dǎo)衛(wèi)板容易磨損,因振動、碰撞摩擦出現(xiàn)松動現(xiàn)象,對順行造成一定的影響,且普通的導(dǎo)衛(wèi)板體積大而薄,需要用插板壓緊固定,不僅增加了員工勞動強度,而且延長了軋線換規(guī)格時間。
為了解決這一問題,經(jīng)作業(yè)區(qū)技術(shù)員和軋線班組反復(fù)討論,現(xiàn)場多次試驗,決定將原有的普通導(dǎo)衛(wèi)鋼板尺寸進行更改,并將上舌板抬頭量降低至50mm,后端斜口延長至250mm。改造后的導(dǎo)衛(wèi)板尺寸嬌小,結(jié)實耐用不變形,加長的斜口可以將帶鋼平穩(wěn)的導(dǎo)入導(dǎo)衛(wèi),確保過鋼期間更平穩(wěn)。
此項技術(shù)改造不僅解決了影響生產(chǎn)因素,減少了翹頭堆鋼事故,大幅降低改號更換插板的時間,還減輕了人員勞動強度,直接創(chuàng)效56萬元。