10月份,陜鋼集團(tuán)漢鋼公司軋鋼廠棒線車間針對(duì)綜合成材率這個(gè)關(guān)鍵性降本增效指標(biāo),不等不靠,主動(dòng)出擊,精準(zhǔn)施策,實(shí)現(xiàn)了2#棒線成材率101.88%的較好成績,創(chuàng)2#棒線投產(chǎn)以來的最高紀(jì)錄,躋身全國一流指標(biāo)。
減切損,筑牢基礎(chǔ)
“小王,1﹟、2﹟飛剪和冷剪9月份切損影響成材率1.3%,切損太大,10月份必須降到1.15%以下”,這是棒線車間主任對(duì)技術(shù)員小王下達(dá)的切損任務(wù)。對(duì)此,2#棒線軋鋼工按照車間需求,從細(xì)節(jié)抓起,規(guī)定1#、2#飛剪切頭不超過20cm、15cm,如違反長度要求,車間則按照工藝紀(jì)律相關(guān)制度進(jìn)行考核。同時(shí),在冷剪處設(shè)專人進(jìn)行鉤鋼、觀察定尺切頭尾長度,第一時(shí)間反饋給冷床工,冷床工觀察線差、倍尺長度,并和主控工及時(shí)聯(lián)系,三方聯(lián)動(dòng),確保將冷剪切損降到最低。10月份切損降到1.13%,為提高成材率打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
降中廢,確保順行
中廢的降低是提高成材率的有效途徑之一,棒線車間始終堅(jiān)持“停機(jī)就是事故”的理念,在降低中廢上下功夫。車間大力推行料型標(biāo)準(zhǔn)化、操作標(biāo)準(zhǔn)化,提高全體員工的責(zé)任心。通過制度的約束將人為因素對(duì)中廢的影響降到最低。全月中廢較9月份降低28%,提高成材率0.07%。同時(shí),也保證了軋線的順行,安全風(fēng)險(xiǎn)大幅降低。
提負(fù)差,創(chuàng)造條件
在棒材的生產(chǎn)中,負(fù)差值的提高,對(duì)綜合成材率的提高至關(guān)重要,車間牽住這個(gè)“牛鼻子”分類施策。首先,在多線切分軋制中必須保證K1軋機(jī)左右輥縫相等,把工作做精做細(xì),確保多線切分軋制時(shí)成品內(nèi)徑相等,為提高負(fù)差值打下基礎(chǔ)。其次,冷床工及時(shí)觀察成品鋼材線差情況,快速反應(yīng),第一時(shí)間通知調(diào)整,提高鋼材整體負(fù)差值。最后,主控臺(tái)通過電氣自動(dòng)化調(diào)整軋線堆拉關(guān)系,保證鋼筋通條性最好。通過一系列措施的實(shí)施,全月負(fù)差值較9月份提高0.3%,為綜合成材率提高創(chuàng)造了有力條件。
工藝改,大膽創(chuàng)新
“只有不斷的創(chuàng)新,我們才能繼續(xù)進(jìn)步”,這是車間技術(shù)員小王的口頭禪。2019年以來,棒線車間進(jìn)入了自主創(chuàng)新改造的“快車道”,車間聯(lián)合其他職能科室先后進(jìn)行了165斷面方坯改造,φ16、φ14、φ12螺紋孔型優(yōu)化,活套改造等一系列工藝改造。在提高產(chǎn)量的同時(shí),中廢、切損、負(fù)差值等指標(biāo)一并提升,工藝改造大放異彩。(張滄浪)