近日,陜鋼集團龍鋼公司聚焦“高爐高效冶煉”生產課題,立足實際,充分發(fā)揮干部職工聰明才智,通過自主設計一種新型混料筒揚料板裝置,成功提升了混合料粒度合格率,確保為高爐實時供應優(yōu)質燒結礦,預計年可創(chuàng)效百萬元以上。
改造前,該公司400㎡燒結系統(tǒng)混合機因原燃料結構條件限制,致使筒體內部混合料摩擦力下降,易造成混料筒波動性吐料現象,導致混合料粒度組成、水分頻繁波動,不利于高爐高效冶煉。
為進一步提升混合料粒度合格率,該公司技術人員決定自主設計筒體內壁角鐵式擋料板,通過增大混合料安裝角度和物料向上揚程,采用間距2.5米的星型結構和螺栓進行固定安裝等舉措,一舉降低了擋料板在生產過程中磨損脫落的現象,穩(wěn)定了混料筒出料流量。改造后,不僅對物料轉運帶機尾橡膠托輥裝置起到一定保護作用,而且使混合料粒度≥3mm占比穩(wěn)定至68%以上,平均粒徑達4.68mm,燒結礦成礦率由72%提升至74%,為后續(xù)燒結過程氣流分布合理性和液相生成起到促進作用。(彭元飛 楊梅)